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摘要:介绍了一种新型喷淋泡沫脱硫除尘塔在锅炉烟气处理中应用。根据离心、喷雾、泡沫相结合的多级净化原理,经旋风喷雾、二级喷淋泡沫板洗涤,脱硫效率为91。4%,除尘效率为98。7%。喷淋泡沫塔具有除尘脱硫一体化、设备占地面积小、节省投资等特点,适用于大中型工业锅炉烟气脱硫除尘。
1前言70%以上,而由燃煤产生的SO2约占到全国SO2总排放量的90%。因此,对燃煤锅炉烟气进行脱硫、控制SO2的排放是我国经济和社会发展的迫切要求。北京某热力厂拟为1台35t/h燃煤锅炉的烟气进行治理,拆除现有φ2500mm文丘里麻石水膜除尘器,选用净化效率稳定、运行可靠、投资适合北京市市情的新型高效喷淋泡沫脱硫除尘塔。根据脱硫除尘系统需要,配置相应的高效脱水设备、水循环系统、加药系统、曝气系统和自动控制系统。2治理方案2。1设计参数63000m3/h,空气预热器出口烟气温度≤180℃,空气预热器出口含尘浓度≤2500mg/m3,燃煤含硫量≤0。8%,除尘器前系统阻力≤1。0kPa,脱硫效率≥90%,除尘效率≥98。2%。2。2治理工艺1。1烟气脱硫除尘工艺流程2。2。1烟气系统180℃以下,再通过管道切向进入喷淋泡沫塔,烟气在塔内经洗涤液喷淋后由烟道进入高效脱水器,带气雾的烟气经脱水后进入引风机,由烟道进入烟囱排放。引风机选用GDGYNo13–左90°–132kW–60℃防腐引风机。流量为75000m3/h,全压为3。6kPa。2。2。2水循环系统MgO粉)的循环水从水池送往喷淋泡沫塔,同塔中的烟气反应后由溢流槽排出,经灰水沟排入水池(容积为2400m3)。本系统总循环水量为252t/h。选用2台(其中1台备用)150UHB–ZK–250–35(75kW)耐磨防腐水泵作为循环水泵。2。2。3加药系统pH值自动测量仪检测pH值。当pH<6。5时,自动打开Mg(OH)2乳液管路上的电动调节阀,注入Mg(OH)2乳液;调整到出塔循环水pH=6。5时自动关闭电动调节阀,经过pH仪调节循环水清水池中水的pH值为9~11。MgO粉加到消化槽内,加水搅拌几分钟成乳状液后,靠重力自流到Mg(OH)2乳液贮槽。贮槽中的乳液通过重力自流到沉淀池,供脱硫使用。MgO粉的投加量为66。8kg/h。2。2。4曝气系统MgSO3氧化成溶解于水的MgSO4,需在沉淀池中进行曝气,这样既可大大减少循环水中的悬浮物,也可防止循环水系统及脱硫塔内结垢堵塞,同时还可减少脱硫渣的生成量。曝气压缩空气气源由罗茨鼓风机直接提供,由曝气管路送到沉淀池。压缩空气从曝气管路中以小气泡通过循环水,从水面逸出。氧气的消耗量为4。6m3/min。2。2。5自动控制系统pH值自动控制仪根据采样的数据以4~20mA的信号控制加药电动阀门。2。3工作原理1层或2层螺旋喷嘴组合层,喷嘴层上方为多孔泡沫塔板层,塔板上设喷淋布水器。整个塔分成上、下2个塔体,或上、中、下3个塔体(当用2层塔板时),下塔体下部为循环水槽及液封排水槽。2层雾化喷嘴洗涤、吸收而脱除部分细颗粒烟尘和SO2,烟气上升再经2层泡沫塔板,布满吸收液的多孔板鼓泡形成有巨大液膜表面积的泡沫层,同时塔板上具有极大液膜表面积的气雾,烟尘在此阶段亦发生扩散作用,从而进一步去除细颗粒烟尘和脱掉SO2,最终达到高的除尘脱硫效率。SO2后,pH值迅速降低,排入循环沉淀池与锅炉碱性排污水汇合,通过加药装置,将200目以上的MgO粉制成Mg(OH)2乳液,通过pH自动控制仪控制加药的电动阀门,调整水池内的pH值,使出塔洗涤液的pH值为6。5左右。进入水池内的循环水经鼓风曝气,使脱硫产物最终氧化成溶于水的MgSO4。其化学2%。3运行效果分析1。1烟气处理结果数据1可知,经处理后SO2的排放浓度为95。0mg/m3,去除率达91。4%;烟尘的排放浓度为27。0mg/m3,去除率达98。7%。北京市环境保护局、北京质量技术监督局联合颁发的《锅炉污染物综合排放标准》(DB11/139–2002)A区和B区II时段规定污染物排放限值为:SO2≤150mg/m3、烟尘≤50mg/m3。这说明用喷淋泡沫塔脱硫除尘可以达到非常理想的效果,烟尘和SO2的排放浓度远低于标准的限值要求。158。0万元,系统年运行费用为48。6万元,脱除SO2费用为0。93元/kg。4结论4。1喷淋泡沫塔根据离心、喷雾、泡沫相结合的多级净化原理,将二级喷雾洗涤同二级泡沫层脱硫除尘相互结合,优势互补,充分发挥这2种除尘及脱硫单元的功能,做到除尘粒径由粗到细,脱硫功能由中效到高效的逐段按序完成,从而保证脱硫除尘器的优良工况和性能。4。2该工艺系统净化效率稳定、运行可靠,其脱硫除尘效率分别达到91。4%和98。7%。4。3喷淋泡沫塔具有除尘脱硫一体化、设备占地面积小、节省投资等特点,适用于大中型工业锅炉烟气脱硫除
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