炉中间点超温灭火事故分析.docVIP

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炉中间点超温灭火事故分析.doc

#2炉中间点超温灭火事故分析 一、事故前机组状态 16:39:00 机组负荷600MW, 7台磨运行,#8磨定检,汽泵运行,前置泵流量1900 T/H,主汽流量1819 T/H,给水流量1650 T/H,主汽压力182bar,总燃煤量291 T/H。 二、事故经过:以主控东侧计算机报警时间为准 16:40:00 机组负荷下降,汇报并询问值长煤质情况。 16:44:45 #5磨煤机电流由87A降至62A,出口温度快速上升控制不住,达到250℃ ,跳闸,派人就地检查#5磨煤机、皮带机。 16:58:32 就地检查#5给煤机、皮带未见异常,高温243℃启磨,启动#5磨煤机后给煤机合闸。 17:02:03 #6磨煤机出口温度快速上升,控制不住,跳闸,汇报值长。值长告#6煤仓烧空,#2、#5煤仓煤位低,轻油泵已转起,当班人员中断吹灰。 17:13:42 #1磨煤机出口温度快速上升,控制不住,跳闸。 17:14:22 负荷降至387MW,为避免锅炉灭火,当班人员开始投油枪,相继投入9支油枪,#8.2、#1.1、#4.1、#2.1油枪操作不动,#6.2、#7.2油枪无火焰,#2.2油枪卡,无法正常投入。 17:17:27 #2磨电流由97A降至78A,#3磨电流由90A降至68A,出口温度快速上升,#2、33给煤机转速分别由39%增加至60%。 17:19:45 #2、#3磨煤机电流开始上升,出口温度开始回落。17:27:21 #2、#3磨煤机电流分别达到104 A、110 A。 17:21:35 负荷降至337 MW后开始上升。 17:24:53 负荷升至407MW,主再热汽温开始迅速上升,#3、#4主汽温度上升偏快,平均梯度14度/分,当班人员迅速全开各级喷水。 17:26:32 全开#2、#3、#4高旁,#1高旁开至70%,机组负荷由开高旁前的421 MW升至442 MW,给水流量由1077T/H升至1161T/H,主汽流量由1317T/H升至1823 T/H。 17:27:44 右侧中间点温度高报警。 17:27:51 汽泵越限报警,将汽泵转速调节器切至手动,给水流量1015T/H减至792 T/H,汽泵越限报警消失。 17:28:00 启动#1、#2电泵。 17:28:14 关闭#2、#3、#4高旁。 17:28:27 #3、#4管主汽温度降至549、545度后突然再次上升,平均梯度17度/分,手动快速增加给水量,1分36秒时间内将给水流量由792 T/H增加至1498 T/H。 17:28:57 开#2、#3、#4高旁。 17:29:28 汽泵越限报警,手动增加电泵转速。 17:29:29 汽泵越限报警消失。 17:29:56 右侧中间点温度高保护动作,锅炉灭火。汽泵再循环门2RL13S001开启后关接点未脱开,汽泵跳闸,厂用电切换成功,投锅炉吹扫。 17:50:00 锅炉点火。 18:32:00 发电机并网。 18:36:00 厂用电切换。 18:39:00 #2电泵差动保护动作跳闸,给水流量低保护动作锅炉灭火,机组跳闸。 19:20:00 锅炉重新点火。 21:29:00 发电机并网。 三、锅炉灭火原因分析 1、机组满负荷运行, 7台磨中#5、#1、#6磨相继出口温度高跳闸,间隔时间仅28分57秒,加之#8磨定检状态不能启动,同时#2、#3磨出口温度持续上升、电流下降,导致机组负荷急剧下降,当班人员在无任何预知的情况下,启动#5磨煤机,并投油助燃,在处理过程中,#2、#3磨煤机原煤仓突然进煤,使中间点温度、主再热器温度快速上升,给水调节未跟上,锅炉欠水、中间点温度高灭火是本次事故的直接原因。在#2、#3磨煤机在出口温度上升、电流下降情况下,当班人员将给煤机转速分别增加20%,操作是正确的,从出口温度、马达电流可以判断#2磨已经空一个斗、#3仓已经空两个斗,但随后根据磨煤机出现电流上升、出口温度下降情况分析,可判断是#2、#3磨原煤仓进行了补煤,使两台磨煤机瞬间分别增加煤量20T/H和40T/H,即当锅炉投入9支油枪后,#2、#3磨煤机带煤又大幅增加,总燃煤量增加60 T,燃烧率增加过快,而当天煤质较好,导致燃水比严重失调,给水无法跟上,导致锅炉灭火。 2、由于#8磨煤机定检,#1、#6磨跳闸,使炉膛火焰中心向后墙偏转,因此,#3、#4主再热汽温超温剧烈,当发生超温时,被迫连续两次开启3路高旁处理,但由于减温水量激增,汽泵越限或处于越限的边缘,无法立即提高给水流量,导致给水增加迟缓,而实际燃烧率所需给水量又远远大于当时给水量。因此,磨煤机跳闸后磨煤机低负荷不对称运行也是导致锅炉灭火的一个原因。 3、当班人员投油助燃时,有7支油

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