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效应管理.doc
《160kA中心下料预焙铝电解槽生产工艺及管理效应管理? 对于中心下料预焙槽,日常工艺管理的中心是:? (1)巧妙地将技术条件组合,调整热平稳和物料平稳,在较高的水准上将效应参数(指效心次数、发生时刻、上升电压)控制在规定范围之内。? (2)不时排除操作及外部条件对过程的干扰(例如脱极、效应时间过长、Al2O3品种改变、压铝、出铝过多、换极未捞尽壳块、阳极安装不当产生针振等),使组合合理的技术条件平稳地长期地保持下去。? 第一条是目标,第二条是保证目标实现的措施。因此,说到底中心下料槽日常管理的中心是效应管理。? 对于阳极无病变的槽子,效应状态是由物料因素和热因素共同作用确定的。要实现对效应的良好管理,必须要对决定物料量管理的几项子项管理,如加料间隔管理、效应间隔管理以及支撑热平稳的几项子项管理,如电压管理、铝水平管理、极上Al2O3管理等有透彻的理解,既要严格执行,又要做到合理组合。形象地讲,效应管理是屋顶,前述的那些子项管理是基础和柱子。无论是哪个子项管理失控都会造成效应管理这个屋顶的崩塌,其中以加料间隔管理、电压管理、铝水平管理最为重要。? 4.1 定时加料间隔管理? 在电流效为87.5%的情况下,第一批160kA槽的NB间隔为99(即0.99小时,下同)每次6个定容室各下15kg共90kg。在第三个160kA槽系列上,NB间隔为20,每次4个定容室各下4.5kg料共18kg。在第四个160kA槽系列上,加料间隔为142秒,每次两个定容器各下1.8kg,共3.6kg。? 在生产中,在出现以下情况时就需要变更加料间隔。? (1)由于缺料频频来效应时,或槽中物料过剩不发生或迟发生效应时。? (2)已知Al2O3容重变动时(若Al2O3由干法净化系统进入槽料箱,大约要经过2~3天,则Al2O3容重可提前从净化工段得到信息)。? (3)槽子有病电流效率下降时,或槽子好转效率恢复时。? (4)由于某种原因已向槽中投料,因而需要减少加料时。? 以上属于管理者人为的变更。对效应迟发槽,计算机程序也具有自动拉大NB间隔,控制下料的能力。? (5)一旦效应等待失败重新开始NB时,NB间隔自动拉长一段时间。例如从99变为119,由119变为139等,但最大不得超过170。? 效应等待失败后,第二次正常加料期间或这之后,若发生AE,已自动增大了的NB间隔不是立即恢复到设定值,而是比设定值稍长一些(例如:在第一个160kA系列上为6,即o.06小时),以适应病槽初愈、效率尚未恢复的现实。待发生2~3个效应后,才回复到原设定值。? 在发生以下情况时,为了减少投料,就可采用拉大NB间隔的做法,甚至采用NBOFF(即停止正常加料)一段时间来实现。且后者效果更佳。但须注意:NBOFF的时间不得超过过3小时,以防止电解质温度过高。另外本操作最好在白班进行,并于下班前将执行NBOFF的槽全部解除。? (1)槽内Al2O3过剩量大,需故意消耗这部分积料时。? (2)处理阳极脱落大量物料落入槽中时。? (3)大量投入物料(含冰晶石、电解质块)提电解质时。? (4)急切地等待AE发生时。? 槽的加料量也是人为指定的,实质上,加料量是由槽子本身的状态(如:电流效率,槽内冷热、槽内物料不足或过剩)决定的,人只不过是用NB间隔去适应槽子的饭量罢了。? 我们希望从槽子加料器和侧部加入槽中的Al2O3正好与槽电流效率相匹配。实际中往往不能把握得很准确,因此而产生一些遗害:下料不足,或虽然下料充足但槽子过热时,槽帮熔化,其中Al2O3进入电解质,槽膛变大效率下降;下料量过大或下料量合适但槽子有冷趋势时,投入的物料一部分不参加电解而沉淀于槽底,成为槽子发病的根源。? 在调整NB间隔时,要注意槽子出现两类倾向:槽NB间隔拉得大,每日下料次数很少仍不来效应;NB间隔缩得很短,每日下料次数较多仍频频来效应;这两类倾向都属异常现象,特别是后者危险性更大。? 另外,由于计算机对NB的控制属于开环式,即按时向槽控箱发出NB命令,然后累加加料量了事,不再干预,由槽控箱按规定的时序执行一系列加料动作。至于执行过程中,锤头、风机及关连的电磁阀是否动作,壳是否打开,Al2O3是否入槽,料量是否到量,控制系统是不知道的。需要操作者提供NB成功的条件,并确认每次NB的效果。因此,必须做到;槽上打壳下料机构动作正常,管路通畅;修理调试用所有手动风阀固定在打开位置;保证打壳用压缩空气的压力不低于0.5MPa;保证料箱时刻有料;并在NB时,从出铝端处检查打壳下料效果。? 4.2效应间隔管理? 程序中的加料
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