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全国火电600MWe级桃组能效对标及竞赛第十四届年会论文集 化学
防止新机投产汽轮机快速积盐措施之一
炉水氢氧化钠处理工艺应用交流
马祝平
(云南滇东能源有限责任公司滇东发电厂)
【摘 要】随着我国火电大机组设备制造技术的发展与进步,国产亚临界600MW“W”火焰锅炉在各省区应用
越来越广泛,但炉水处理工艺多数兄弟电厂仍使用低磷酸盐处理工艺。我公司#l、2机投运初期也使用低磷酸盐处理
(设计要求)工艺,但在炉水品质完全合格时,蒸汽品质超标,且在短时间内造成汽轮机严重积盐,机组经济性与
安全性大大降低。经原冈分析并改用炉水氡氧化钠处理工艺,后继投产的#3、4机在检查性A修化学监督检查时,两
台机都末发现有积盐现象,且#3、4机A修化学监督中汽轮机、汽包、四管检查监督结果,被云南电科院评价为“优”。
结合我公司摸索应用炉水氢氧化钠处理工艺近三年来的实际,可得出:炉水氢氧化钠处理良好应用,对热力系统防
腐、防积盐效果较好。鉴于目前国内炉水氢氧化钠处理工艺实际运用的电厂不多,特在此论述总结,以供广大业内
外人士交流、参考。
【关键词】苛性脆化积盐炉水处理氢氧化钠处理工艺
炉水处理工艺主要有:磷酸盐处理、低磷酸盐处理、平衡磷酸盐处理、氢氧化钠处理。目前亚
临界机组锅炉炉水处理工艺多产用低磷酸盐处理,但新投产机组在A修检查时汽轮机都有着不同程
度的积盐现象。炉水氢氧化钠处理在现实中运用相对较少,其主要原因是专业人士普遍有谈“碱”
色变心理,提到“碱”就想到教材中曾讲解过的“苛性脆化”,这种由于晶间腐蚀带来的无任何变
形的破坏往往称为脆化或苛性脆化,也称为晶间腐蚀。苛性脆化常发生在与锅水接触的铆接接缝或
胀口处等应力集中的地方,特点是在金属晶粒间产生裂纹,最初很细,肉眼很难看出,以后逐渐发
展,就会产生穿过晶粒的裂纹(穿晶裂纹),迅速扩展以至腐蚀断裂甚至导致爆炸。这也就是DL/T
氢氧化钠处理工艺在实际生产中推广运用仍较少的原因所在。
云南滇东能源有限责任公司滇东发电厂装机容量为4X600MW燃煤发电机组,属国家“西电东送”
和“云电入粤”的重点工程。锅炉为亚临界压力,一次再热,单炉膛平衡通风,自然循环,单锅筒
锅炉,由北京巴威制造的“W”火焰炉。
该工程2006年3月#1机投产,同年7月、11月,#2、3机相继投产,次年五月份#4机投产。
9.3~
1.t S/cm,炉水pH
#1机投产后发现在炉水品质合格的条件下(炉水电导率控制在15~25
1.t 805.2-2004控制范围内,
9.5,炉水P043—1.0~2.Omg/L,炉水硅80g/L,炉水水质在标准DL/T
pg/L:严重情况时,曾达到
水质合格)。机组负荷在550MW以上时,蒸汽钠的含量经常达到30~50
过200~300lJ it
g/L:氢电导经常0.3s/cm。是年八月份汽机高压调节级压力与一段抽汽压力均已
530
仝圆火电600MWe级机纽能效对杯&竞磷第1¨艋年会论文集
超过规定值。井且上述压力随着机组连续运行时间的增加lm不断地恶化.截止到11月份切,#1机
组在带548删负荷的情况F汽机高压il司节级胜力已达到13IMPa(J家给定允许伉为13OMPa)段
86 3[5
抽汽压力已达到6 MPa(额定值为6MPa),从当前#l机组外部苏征柬看为汽机高雎侧通流
面蒋J相对减小造成了机组在带高负荷的情况下、高压侧监视段压力超标的现象(#2炉冈运行时闸短,
但已暴露出相同的问题),判定为严秀捌盐。
汽轮机积盐的后果:1、沉秘物聚积a叫片L会引起通道变窄、表面光洁度变差.使艘率下降并
增人轴向推力。2、引起和加速叶的腐蚀。3、可能导致姐r故障:(1)各级叶片的迷宫汽封,可
能固充满盐类和氧化铁沉私{物,而降低密封效果和汽
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