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中成化工尾气节能技术改造项目可行性分析报告
项目名称:尾气节能技术改造
主持单位:中成化工S分厂
负责人:章文强
可行性分析编制的依据与原则:根据化工资料对NMP的有关研究记载及广州黑马科技公司的有关实验数据,再依据化工生产物料与能量衡算的基本的原则进行。
项目提出背景
广东中成化工SO2甲醇吸收系统尾气合格排放,合成产生的CO2系统尾气净化回收,现有工艺均是采用活性碳吸附,蒸汽解吸的方法来处理。该方法活性碳价格便宜、流程简单,但处理气体随活性碳的再生次数增加而气体中的机物上涨。活性碳使用时间不长且因蒸汽带入水份,设备、管道腐蚀严重,维修费用较高。
以下对采用NMP的处理方案从技术性、经济性及环保三方面进行可行性论证
1、技术性方面
广东中成化工SO2甲醇吸收系统尾气合格排放,合成产生的CO2系统尾气净化回收,现有工艺采用活性碳吸附,蒸汽解吸的方法来处理。该方法活性碳价格便宜、流程简单,但处理气体随活性碳的再生次数增加而气体中的机物上涨。活性碳使用时间不长且因蒸汽带入水份,设备、管道腐蚀严重,维修费用较高。
现有流程方块图为:
改造后新流程叙述:
系统来的尾气进NMP吸收塔吸收,吸收塔顶出来的气体经分子筛转轮回收NMP及未吸收完的少量有机物,经分子筛转轮吸附后的气体,有机物浓度达150ppm以下,NMP达2ppm以下,为可直接排放气体(环保按放标准为<196ppm)直接排放。NMP吸收塔底部粗NMP溶液采入NMP精馏塔,精馏塔顶气体经水冷后,冷凝物和未凝气回系统。精馏塔釜的精NMP经冷却后打回吸收塔重复利用。
改造后流程如下图:
采用N-甲基吡咯烷酮(简称NMP)来净化吸收尾气,因其具有高极性,对有机分子具有良好的吸附性能;因具有较高的沸点,在20℃时具有良好的不挥发性,使其产生的二次污染减少,处理措施简化;因其具有较好的化学稳定性和热稳定性,对设备不腐蚀,再生容易。
NMP吸收系统来的气体,经NMP吸收塔后气体经分子筛转轮回收NMP,NMP吸收塔底部粗NMP溶液采入NMP精馏塔,精馏塔顶气体经水冷后,冷凝物和不凝气回系统,因甲醇等有机物沸点低,尾气中带入的部份水汽被吸收下来的部分,沸点也与NMP沸点相差极大,在精馏塔的馏分中NMP极少量,完全可忽略不计,对现有保险粉生产系统不产生影响。精馏塔釜的精NMP经冷却后打回吸收塔重复利用。综上所叙采用NMP从技术方面是可行的。
附NMP性质:
化学名称:N-甲基吡咯烷酮。分子化学式C5H9NO,分子量99.134,无色透明液体,比重1.032—1.035之间,沸点202℃,闪点95℃,能与水混溶,能与乙醚、丙酮及各种有机溶剂无限混溶,稍有氨味,化学性质稳定,对碳钢、铝不腐蚀,对铜稍有腐蚀,具有低粘度,化学稳定性和热稳定性好,极性高,挥发性低,毒性低,不易燃等特点。
2.经济方面:
因采用NMP吸收后,SO2也已被吸收,现时用于吸附后的CO2碱洗装置碱洗用量大副下降,现时碱洗每班换液为6立方,纯碱用量若为1000千克左右,改造后预计三天更换一次,每次更换2立方,用碱300千克,纯碱市价按1700元/吨计,则可节省成本1000*1.7*3*30-300*1.7*10=147900元/月; 蒸汽消耗减少
现时每班脱附10台次,每次脱附耗汽1吨,在后系统水份又要通过浓缩将水份蒸发,耗汽按1:1.2折算,蒸汽按80元/吨折算,成本为10*2.2*3*30*1*80=158400元/月,采用NMP后蒸汽用量微量,与之前的脱附液在精馏系统的热量抵消,忽略不计。
用于吸附后的CO2碱洗装置因碱洗液用量减少,碱洗液最终也必通过浓缩蒸发其水份,蒸发耗汽按1:1.2折算,则可减少成本为6*1.2*80*3*30-2*1.2*10*80=49920元/月
蒸汽消耗合计为:158400+49920=208320元/月
电耗减少
现S1、S2按均开2台循环泵计,为11*4*24*30=31680kwh,采用NMP后总装机容量为:4*(4+2.2+3)=36.8KW,电耗为:36.8*24*30=26496kwh则节电为:31680-26496=5184kwh,按0.66元/度折算为5184*0.66=3421元/月
设备维护减少
根据设备组数据,活性碳每年更换3台次,每台装4吨活性碳,脱附液管道每月平均更换12米,阀门每月更换2个计,若为:3*4*4700(活性碳)/12+12*500(管道)+2*4000(阀门)+3*5000(防腐)+3*1000(检修人工)=24700元/月,采用新方法后预计维护费用极低,以1000元/月计。
溶剂损失
放空尾气中NMP按2ppm计算:542*2/1000000/22.4*99*10000=47.91kg,NMP按28000元/吨折算,则损失:47.91*28000/10
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