钢管工序能耗.docVIP

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  • 2017-08-09 发布于重庆
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钢管工序能耗.doc

降低钢管工序能耗 一、钢管工序能耗调查 钢管厂工序能耗包括电、新水、煤气和压缩空气四项。 1、2011年实际完成37.07元/吨,较计划值37.83元/吨降低0.76元/吨: 2、2012年1-7月底实际完成36.33元/吨,较计划值38.39元/吨降低2.06元/吨: 二、降低工序能耗措施 (一)、2012年1-7月份钢管工序能耗实际值与2011年实际值对比: 由上表可以看出,2012年钢管工序能耗实际值与2011年同期相比,1-5月份有小幅降低,6-7月份有升高的趋势。 (二)、工序能耗各项目数据对比分析及改善: 1、电耗 ①、2012年1-7月份实际值与2011年同期实际值对比: 通过上表可以看出,与2011年相比,2012年电耗1-5月份呈下降趋势,6-7月份有小幅升高。 ②、后续降低电耗措施: 现状调查 分析及措施 1、人员:部分岗位员工存在关闭用电设备不及时的现象。 分析:执行力不到位。 措施:增强能耗管控执行力 1、确定综合室能源管理专业人员(焊管工程师兼任)1名,各作业区确定能源管理员共5名(生产线3名,运转1名,各班长兼任,精整1名,作业长兼任);制定并通过厂能源管理考核方案; 2、由综合室能源管理专业人员召开能源会议,确定下班和不生产期间需关闭的电气设备清单,并将清单分配到各能源管理员,各单位能源管理员负责检查、督导和反馈相关电气设备在下班或不生产期间的关闭工作,同时综合室能源管理专业人员对执行情况进行检查,并对检查情况在每周二的周例会上进行通报,对执行不利的单位和个人予以考核。 2、设备:高额用电设备-高频焊机,存在效率波动的现象;生产过程中有电机空转的现象。 分析:1、部分高频焊机感应器制作和调整不标准;2、219机组活套进出口电机电气控制系统有连锁; 措施: 1、感应器制作、安装调整和内毛刺刀杆磁棒安装标准化、固化,降低热效率损失:76线和114线高频焊机感应器根据尺寸要求制作专用工具来制作感应器,三条生产线的高频感应器安装调整时,与钢管外壁距离5-8毫米且均匀,与挤压辊最近端距离10毫米;内毛刺刀杆磁棒仔细检查,发现裂纹和消磁的及时进行更换; 2、优化219机组活套进出口电机电气控制程序,避免在生产过程中空转。 3、方法:全厂用电设备中,临时用电设备—冷却风机,存在配置不合理问题,导致各作业区冷却风机电耗高: 分析:配置不合理 措施:根据现场实际情况梳理各各作业区冷却风机配置 1、将现在的待矫直前库冷却4台风机减为2台(经实际观察对冷却效果影响不大能满足矫直要求),放在219矫直台架东侧南北各1台; 2、对各作业区各岗位的风机根据实际情况进行配置和优化:将76线和114线活套、飞锯、调整、平头和水压岗位;219线飞锯、调整、水压岗位的轴流风机改为电扇。 ③、8月份电耗目标:41.21Kwh/t(专案目标)。 ④、责任人:吕铁成(综合室专业工程师);白振芳、赵金辉、冯振宇、李兵(作业长)。 2、新水消耗 ①、2012年1-7月份实际值与2011年同期实际值对比: 由上表可以看出,与2011年相比,新水消耗呈总体下降趋势,但后续需持续做好相关措施,使新水消耗保持平稳降低趋势: ②、后续降低新水消耗措施: 现状调查 分析及措施 钢管厂新水消耗项目有3项:1、生产线钢管生产过程中所产生的损耗(尤其是夏季); 2、水随钢管到退火炉退火后产生的损耗;3、厂区生活用水损耗;4、厂区周围绿化用水。 分析:四项水损耗项目中,前两项是基本固定的,且与产量成正比;后两项有优化的空间。 措施:1、将厂区内3处用水点改为1处,位于精整作业区,通过班前班后会向全体员工强调节约用水意识,使员工做到用毕及时关好阀门。同时将原来的截至阀换为球阀,缩短关闭阀门的时间,降低水的损耗;2、将厂区周围绿化用水与厂区用水分离(已完成)。 ③、8月份新水消耗目标:0.02m3/t(作业区攻关目标)。 ④、责任人:吕铁成(综合室专业工程师);赵金辉、李兵(作业长)。 3、煤气消耗 ①、2012年1-7月份实际值与2011年同期实际值对比: 由上表可以看出,2012年1-7月份煤气消耗与2011年同期相比持平。 ②、后续降低煤气消耗措施: 现状调查 分析及措施 钢管厂煤气消耗项在精整作业区,用来加热钢管,实现退火热处理。 分析:煤气消耗基本是恒定的,且与产量成正比;但有部分环节存在可优化的空间。 措施:1、退火炉保温期间由原来的开两个烧嘴改为开一个烧嘴; 2、在保证钢管退火颜色的前提下,适当降低退火温度; 3、在变化外径和厚度规格的过渡段,控制退火温度,避免过烧现象; ③、8月份煤气消耗目标:34.4m3/t(作业区攻关目标)。 ④、责任人:吕铁成(综合室专业工程师);冯振宇、李兵(作业长)。 4、压缩空气消耗 ①、2012年

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