改进粗煤泥回收工艺流程提高精煤产率.pdfVIP

改进粗煤泥回收工艺流程提高精煤产率.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
改进粗煤泥回收工艺流程提高精煤产率.pdf

煤炭加工与综合利 用 2005年第3期 OOALPROCESSINGCOMPREHENSIVEUTILIZATION No.3,2005 改进粗煤泥回收工艺流程 提高精煤产率 康为民,任多禄 (盘江煤电(集团)公司盘北选煤厂,贵州盘县553531) 摘要:盘北选煤厂对粗煤泥回收工艺流程进行改造,采用水介质旋流器分选粗煤泥,并采 取有效措施稳定旋流器的入料压力和浓度,提高其分选效果,增加了精煤产率,取得了明显的经 济效益。 关键词:选煤厂;粗煤泥;回收;水介质旋流器;经济效益 文献标识码:A 文章编号:1005—8397(2005)03—0019.02 中图分类号:11)946.2 盘北选煤厂是1998年7月投产、设计年生产 磁选机尾矿、精煤 离心机离心液 能力240万t的矿区型选煤厂,采用跳汰粗选一 重介质旋流器精选一煤泥浮选一尾煤压滤干燥的 联合流程,主要产品为十级冶炼精煤,混煤就地销 往电厂。 1煤泥回收存在的问题 原设计倾斜板沉淀塔及沉淀槽底流、精煤离 图1改造前的工艺流程 心机离心液、重介系统磁选尾矿全部进入底流池, 再经旋流筛、煤泥筛回收后进人重介系统。大量 (1)利用原旋流筛人料泵,增大胶带轮直径, 煤泥进入重介系统后,悬浮液中煤泥含量超过了 使水介旋流器入料压力能控制在0.15MPa以上。 上限要求,严重恶化了重介旋流器的分选效果,降 (2)原设计煤泥池为长方形,长12m,宽 低了分选效率,造成精煤灰分高,中煤灰分低,脱 3.5m,高3.2m,三台泵间隔排列,正常生产只开 介效果差,介耗大。后来又将粗煤泥掺人中煤,降 两台泵,一台备用。粗煤泥沉淀速度快,极易造成 低了中煤灰分,影响了精煤回收率。原工艺流程 煤泥在池内堆积。池子的液位高低对旋流器入料 示意图见图1。后经论证分析,采用水介质旋流 浓度影响相当大,液位高时,浓度只有1509/L左 器分选粗煤泥,旋流器溢流经旋流筛、煤泥筛、离 右,液位低时可达6009/L左右。 心机脱水,掺人精煤,底流经煤泥筛脱水后掺人 (3)原设计磁选尾矿直接进入底流池,磁选尾 中煤。 矿浓度低,由于稀介桶具有缓冲作用,间断排放, 造成倾斜板沉淀塔排放难度增加:磁选尾矿进入 2工艺系统的改进 底流池时,沉淀塔、沉淀槽底流少排放或不排放, 影响水介质旋流器分选效果的主要因素是人 磁选尾矿中断时,沉淀塔、沉淀槽底流大排,导致 料压力和浓度。要想提高水介质旋流器的分选效 旋流器入料浓度不稳定。 果,必须控制好这两个因素。 (4)灵活调整煤泥筛筛下水走向:原设计煤泥 筛筛下水去沉淀塔、沉淀槽,由此造成经旋流筛、 煤泥筛脱水后的高灰细泥在粗煤泥回收系统中积 收稿日期:2005—01—30 聚,影响了精煤泥灰分,但可以拦截煤泥筛、旋流 作者简介:康为民(1966一),男,陕西洋县人,1989 年毕业于昆明理工大学选矿专业,工学学士,盘江煤电 筛的跑粗颗粒。现增加了一条管路去倾斜板溢流 (集团)公司盘北选煤厂工程师。

文档评论(0)

ypwx + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档