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变频技术在锅炉风机改造中的应用
王锋
摘要:变频技术的发展日益成熟,在生活和工业领域的应用非常广泛,但在锅炉风机中的应用还较少,本文通过实践工作中充分利用变频技术来改造锅炉风机,从而达到节约能源、降低成本,提高企业的效益。
关键词:风机 风量 变频控制 节能
引言
随着世界各国对绿色环保和低碳生活的推广,节能减排已成为我们国家的一项基本政策,也是目前企业发展中的一项重要举措。许多老企业的大功率电机设备,都存在设备落后,能耗大,对环境污染严重的现象,通过变频技术改造锅炉风机后,发现设备具有性能可靠、功能齐全、噪音低、操作灵活等优点,给企业带来的经济效益也非常显著。这也是笔者在本文中积极提倡的原因。
一、锅炉风机的现状及改造原因
大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力等。很多企业原有锅炉的风机还采用的是落后的靠调节档板(阀门)开启度的方式来调节风量。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体调节的要求。这种调节方式不仅精度差,费力费时费钱,而且很难满足现代化工业进步的要求,这就迫切需要我们利用新技术来改造老设备。
二、应用变频技术的实施方案
根据风机的特性,风机的流量变化与转速成正比,而功率变化则与转速变化立方成正比。因此,当风机转速降低时,风量减少,电机功率则成立方比下降。所以采用调速方式运行设备,可以大量节约电能。
风机调节输出风量的方法:1、通过改变风机的管网特性曲线来实现对风机风量的调节,这种办法是通过调节挡风板的开关程度来实现的,如图1所示。
图1 不同管网的特性曲线风机风量的特性曲线
图2 风机的转速不同时的特性曲线
当风机转速降低,流量降低的同时,风机的压力也同时随之降低,这样,具有极好的节电效果。这种方法不必对风机本身进行改造,转速由外部调节,风机档板可处于全开位置保持不变,并能实现无级线性调节风量。
4、转速与采用档板调节流量消耗功率的差值,在调节相同风量时,其运行对比前图可见,在额定风量时两种调节方式的消耗轴功率是相同的;在不同风量时,转速调节是所有调节中消耗轴功率最少的一种。
5、转速的调节又可通过如下实现:
⑴、改变转差率,在低速时转差率大,转差损耗大,效率很低。
⑵、变极调速(即改变磁极对数),不能获得无级调速和实现自动调节。
⑶、变频调速,通过改变供电频率实现调速,在调速过程中从高速到低速都可以保持有较小的转差率,可实现无级调速、自动控制、具有较好的调速性能。
综上所述,变频调速是异步电动机比较理想的调速方法.近年来,变频器可靠性不断提高,价格不断下降,由此我们确定了对锅炉风机实施变频调速改造的方案。节能示意图如下:
图3 在满载负荷以下设备有较大节能空间
三、改造后的效果
我公司此次先对3#锅炉鼓风机(11KW)、引风机(55KW)进行了变频技术改造,经过考察选用了ABB公司的变频设备(型号:ACS550,ACS401),根据炉膛负压、蒸汽压力、温度等信号调整风机转速,达到调节风量的目的。自2010年5月完成变频改造工程,经过一个采暖期的运行设备工作正常,10 ~11年用汽淡季更突显了变频节能的优势,达到了预期目标。
未进行变频改造前,电机不能调速,风量是通过调整风阀的开启度调节风量的大小,既不方便又浪费能源。根据需求我们对3#锅炉进行了改造,通过频率调整改变电机的转速,达到调节风量的目的。
以下折线图,改造前后3#锅炉每8小时的用电量比较(改造前为09年数据;改造后为10年至今的数据) 可说明实施改造后的效果:
从图可看出,3#炉引风机变频技术改造后,通过正确的调整供电频率,用电量有明显下降。
我们可以得出,变频控制节能潜力巨大。改造后5月—3月共计运行8106小时,每班(8小时)用电量也由483度下降到322度,较上年同期每班节电161度,平均电价按0.51元/度计,预计全年可节省电费161度×3班×240日×0.51元/度=59119元。变频改造费用约50000元,不到一年便可收回全部投资,超过预期目标。以后每年可为总公司增加数万元的净利润,进一步提高企业的经济效益。
结束语
变频器的使用实际上有着许多节能以外的好处。改造前在用汽淡季,锅炉房风机每日启停一般都在3~4次,频繁启动是对设备是不利的,而风机的噪音和震动也都比较大,变频调速则起到了一定的保护作用。
变频调速不仅可调性能好,反应速度快,而且线性度和准确性均很高它为实现高程度的自动化提供了基础。其保护功能齐全,变频器本身具有欠压、过载、短路等一系列保护功能,从而提高了电气保护质量。电机还可以实现软起动,对电动机和电网冲击幅度下降,并且改善了设备运行工况,轴承温度降低,减少了风机维修费用,转速降低,延长了风
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