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- 2017-08-08 发布于重庆
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异常改善报告-回复模板.pdf
Define : (明确发生了什么事情?) 拟制 审核 批准
异常改善报告
案例名称 C8650后壳SD卡 筋条处变形,导致装配间隙大 异常改善报告11 文档密级:
责任单位 终端采购认证部 发生地点 宏讯EMS厂 发生时间 2011‐7‐4
改善团队 报告编号 VCAR‐Huawei‐2011‐01
事件描述 7/6号夜班C8650产品产线发现前后壳缝隙过大(大于0.3mm),不良率﹕33.3%(100/300)
Measure : (明确流程实绩与目标的差距?) 改善前 改善后
流程不完整导致不
流程目标 不让不良品流出 流程实际 良品流出到客户端 1.1. BB壳电池腔侧壁定模仁表面抛光不足,导致产品电池腔侧壳电池腔侧壁定模仁表面抛光不足,导致产品电池腔侧 1.1. 模具进行修模处理,将电池腔侧壁模具进行修模处理,将电池腔侧壁((图图22所示位置所示位置))
壁表面较粗糙,致使定模在此处对产品的拉力过大壁表面较粗糙,致使定模在此处对产品的拉力过大((此处此处 进行抛光,减小定模对产品的拉力,改善后进行抛光,减小定模对产品的拉力,改善后OKOK 。。
造成损失 产能损失Loss 750pcs,已生产600pcs裸机需返修 流程编号: 粘定模粘定模)),而其他区域粘后模(如图,而其他区域粘后模(如图11所示),导致产品拉所示),导致产品拉
变形。变形。
《C8650 B壳检验作业指导书》 QS-04-Huawei- 此区域此区域
C8650-01 动模拉动模拉
关
联 《抛光作业规范》 MQS-P-1 住产品住产品
流
程 此区域此区域
定模拉定模拉
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