超越奇迹+新版.pptVIP

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
超越奇迹+新版.ppt

下管生产流程改善——奇迹二 当前生产电动车下管组合流程如下:一个人点线卡,一个人点下管组合,四个焊工流水焊接。 分析现状 1:流水线太长, 小组成员 小组简介:我们成立于2011年6月12日。我们的信仰:细节决定成败,相信梦想,相信奇迹。 我们的口号 全员参与,积极动脑。降低成本,提高效率,跟上时代的步伐。 踏板高品质高效率生产方式改善 品质是我们身价的体现,效率是我们盈利的速度。 问题——1 当前踏板生产方式如下【6+2,神牛,QQ精彩等] 点焊 焊工甲 焊工乙 CO2点焊 Ar焊 Ar焊 装台车 传递过程中,半成品容易变形,尺寸偏差 孔距尺寸改变 数量不明确,无法确认。 问题——2 当前踏板生产方式如下【6+2,神牛,QQ精彩等] 点焊 焊工甲 焊工乙 CO2点焊 Ar焊 Ar焊 装台车 点焊供不上焊工,等待是一种浪费 八个钟点1000个 两焊工一天8个小时可生产1600个踏板 问题——3 当前踏板生产方式如下【6+2,神牛,QQ精彩等] 点焊 焊工甲 焊工乙 CO2点焊 Ar焊 Ar焊 装台车 焊道不饱满,咬肉 分析现状 八小时产能 合格率 数字化管理避免不必要 的浪费 修补不良品的浪费 焊工用乌棒 消耗氩气 占用台车 所用焊机 所用人员参与和工种 效率 一个C02点焊工 1000 95% 行不通,三人节拍不一致 生产八个成品的费用 3个台车 一个二保焊机,两个氩焊机 3人,一个二保,两焊工 75% 2个Ar焊工 1600 两根乌极 两个人均日消耗量 点焊一天挣:1000X0.12元=120元;焊工一天挣:800x0.14元=112元【做一个成品踏板公司开支给员工0.26元】 提出课题【日产1200个踏板】 课题 理想状态 展望效果 1 改善生产方式 一个人独立完成生产任务,几乎没有不良品 节约了氩气,乌棒,人员,焊机。保证了质量,提高了效率,降低了成本。 2 改善焊道 焊道饱满 焊道饱满,符合焊接要求 3 改善员工操作技能 点焊供上焊工,节拍一致 减少等待的浪费 4 改善台车 日产1200用两辆台车,符合6S要求 可以实施数字化管理,腾出了空间 课题选定 重要性 紧急性 经济性 可行性 评分 改善生产方式 改善焊道 改善员工技能 改善台车 改善模具 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 20分 20分 4 11分 4 5 5 4 18分 4 5 4 0 13分 因此我们选定的课题是下面三个 性重要 紧急性 经济性 可行性 评分 改善生产方式 改善焊道 改善台车 5 5 5 5 5 20分 20分 5 5 5 4 5 5 4 18分 活动计划 2011年 2012年 担当 确认 日期   6 8 10 12 2 3 主题选定           全员 张宏青 6月12 计划编制           张宏青 6月15 设定目标           全员 6月18 现状分析           赵卫华 雷文凯 6月20 要因分析           全员 赵卫华 7月11 对策实施           雷文凯 张宏青 9月1 效果确认           黄宬傢 张宏青 9月1 检讨改进           全员 刘春龙 12月12 标 准 化           黄宬傢 张宏青 2月1 总 结           全员 黄宬傢 3月10 计划实施1:改善生产方式 由原先的三人作业,改成一人独立完成。减少了等待的浪费和搬运的浪费 确认效果1 腾出了两个氩弧焊工,一个人完成作业,节约了氩气,乌棒,提高了效率。员工一天可生产600套成品。工价由0.26降到0.23元的同时,员工工资还提高15% 一人可完成生产 计划实施2 氩气焊接改为二氧化碳焊接 确认效果2 改善前,氩气焊接,咬肉 改善后,二氧化碳焊接,饱满 节省了氩气,降低成本 计划实施3:改善台车 改善前 改善后 效果确认3 整理果实1 八小时产能 合格率 数字化管理避免不必要 的浪费 修补良品的浪费 焊工用乌棒 消耗氩气 占用台车 所用焊机 所用人员参与和工种 效率 一个C02点焊工 600套,自己点,自己焊 99.99% 一目了然 几乎没有 0 0 1个 一个二保焊机 一名二保焊工 99% 点焊一天挣600X0.23元=138元,员工工资提高的同时,公司利润也增加了 整理果实2【按一个月13万订单来计算】 1 2 3 4 5 公司 每个踏板利润增加3分钱,可盈利3900元 减少了6个氩焊工,节省了6x35=210乌棒210X7=1470元 节省了氩气的开支 减少了人员,提高了效率 腾出了氩弧焊机,解决了焊机不够用的问题 员工 由原先一天[8个钟】

文档评论(0)

docinppt + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档