对AS工艺系统优化改进的环保效益与探讨.pdfVIP

对AS工艺系统优化改进的环保效益与探讨.pdf

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对AS工艺系统优化与改进的环保效益探讨 摘要:云煤能源公司安宁分公司净化车间AS工艺上存在废气和污水的环保问题,同样 也是焦化行业AS工艺所存在的共同问题。特别是脱酸蒸氨尾气,若混入荒煤气最终将影响 蒸氨废水的质量,造成污水处理不达标;如果把尾气进行放散,无法达到环保达标排放要求, 面临的巨大环保压力。 针对存在的以上问题,云煤能源公司安宁分公司净化车间攻关组通过认真分析,制定并 实施了一系列优化与改进措施,通过对脱酸蒸氨尾气系统及蒸氨塔系统进行改造,解决了 AS工艺系统尾气无组织排放的问题、蒸氨废水质量显著提高,大大减轻了安宁分公司在废 气、废水方面所面临的环保压力,减少了企业的环境风险,间接增加了社会和环保经济效益。 关键词:环保问题、AS攻关、社会与环保效益 1、As工艺系统简介 云南煤业能源股份有限公司安宁分公司煤气净化AS工艺系统1994年投产 运行,在随后的十多年间运行一直都不顺畅,工艺上存在一些问题,最终表现为 废气和污水的环保问题,近年来,随着国家环保政策的完善,环保执法力度的加 强,AS工艺表现的问题愈发突出,特别是脱酸蒸氨尾气一直是困扰生产、环保 的问题,多年得不到解决,既不能达标直接排放,混入荒煤气回收利用又经常导 致尾气管堵塞,从而导致整个AS系统操作阻力升高,影响了蒸氨塔的操作,从 而影响蒸氨废水的质量,造成后续生化处理困难:如果把尾气进行放散,生产区 距离安宁市生活区又很近,经常受到市民投诉及安宁市环保部门的监察,所面临 的环保压力非常大。 因此安分公司成立了以净化车间为主的攻关小组,把解决AS工艺系统存在 的问题作为2012年.2013年的一项重要工作来抓,解决了AS工艺系统存在的问 题就能够解决由此带来的环保问题。 2、As工艺系统存在问题 2.1脱酸蒸氨尾气系统问题 由于AS工艺的局限性,系统中“氨分解、硫回收”工艺过程产生的尾气, 含有“S0。、H。S、单质硫、铵盐”等复杂成分。其中S0。浓度达l%以上,超过酸 149 法达到环保达标排放要求。 因此,AS工艺尾气只能通过专用管道收集,送入冷凝单元煤气鼓风机前的 荒煤气系统中回收利用。 混入冷鼓煤气风机前荒煤气管中的回收尾气,除腐蚀煤气总管道和洗涤单元 设备外,硫粉、铵盐与煤气中的冷凝焦油混合大量沉积在煤气总管内,尾气管堵 塞严重时,管内吸力接近零(吸力正常时至少在-1.5KPa以上),尾气流速降低, 导致蒸氨塔、脱酸塔气相出口阻力升高,煤气管道和洗涤塔阻力不断增大,使煤 气净化主系统(冷鼓单元、洗涤单元)运行工况变差、工艺平衡控制困难,从而 影响到蒸氨废水质量,出厂煤气质量。每年夏季的5—9月生产运行期间,由于 煤气风机后系统阻力过大,焦炉生产负荷难以保持在18小时设计水平。 2.2蒸氨塔问题 净化车间蒸氨设备采用两座铸铁泡罩塔(游离氨塔、固定氨塔),自1994 年6月投产,经过近18年的运行,由于塔板的结构设计抗堵性较差,期间曾发 生过三次塔堵塞,不得不拆塔检修的情况,由于运行时间较长,两座塔塔体腐蚀 严重,多处泄漏氨气或H。S气体,影响生产,同时遭到安宁市民投诉,造成环保 压力。 由于泡罩塔属于鼓泡型传质,塔板效率低、易堵塔、蒸汽消耗高,塔底废水 含氨量高,一般在300rag/1以上,达不到废水生化处理要求(氨200mg/1), 从而影响了生化污水处理系统的正常运行,环保压力较大。 3、优化与改进措施 针对存在的以上问题,攻关组通过认真分析,制定并实施了一系列优化与改 进措施: 3.1脱酸蒸氨尾气系统 3.1.1疏通尾气管与荒煤气管交汇处多年沉积的堵塞物 通过与专业清洗公司反复进行技术交流、研究,此次采取在煤气管上带压开 6个孔,采用专门高压水清洗设备,进行了比较彻底地清理。 3.1.2减少尾气冷却塔单塔气体密度 增加一座尾气冷却塔,与原有的塔形成双塔并联状态,减少单塔气体流量, 增强尾气洗涤效果。 3.1.3尾气冷却塔增加一段喷洒 原尾气冷却塔内只有一段喷洒,气液接触时间、面积均不够,重新设计内部 结构,减少一层塔板,增加一段喷淋管,强化洗涤效果。 3.1.4采用新型实心锥形高效喷头 采用新型高效喷头,增加洗涤水雾化效果,使洗涤水喷洒分布更加均匀,与 尾气充分接触。 3.1.5洗涤水由剩余氨水改为脱酸贫液 原设计用剩余氨水做为尾气的洗涤水,是因为剩余氨水中含有大量的氨可以 吸收克劳斯

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