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酒钢2500m3高炉长期休风炉况恢复探讨
张 磊 李万忠 白兴全
酒泉钢铁集团宏兴股份公司炼铁厂
摘要 7号高炉于7月31日至8月3日进行96小时计划检修,检修中的主要项目基本完成,炉况恢复按照方案有序进
行,虽然复风时遇到渣铁物理热差、风口连续破损等问题,但整个检修过程及休复风过程执行效果较好,炉况恢复顺利。
关键词 焦比;稳定顺行;炉缸截面积;进风面积;鼓风动能
第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
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图2冷却柱栽装位置图
2.3铁口区电偶
铁口区域2—3段冷却壁缝隙安装K型铠装由6电偶6根,温度变化趋势增加至操作画面内。
2.4 南铁口区域问题处理
南铁口框架及南铁口下方炉皮漏煤气严重,本次检修进行了铁口框架及炉皮更换,1段6区漏水明显
减少,软水系统补水量减少。
2.5 中心喉管套补
休风后处理气密箱时发现,中心喉管磨漏,且情况较为严重,检修时对中心喉管采取了套筒补漏的
措施。
2.6富氧阀组改造
因检修前富氧阀组位于放风阀后,部分氧气由放风阀放散掉,本次检修将富氧阀组改至放风阀后,
减少了能源浪费。
2.7水温差在线监测系统
本次计划检修将水温差在线监测系统全部流量计及探头安装完毕,高炉监控手段得到完善。
3炉况恢复
3.1批重负荷
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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
本次96小时检修是7号高炉开炉以来最长时间检修,考虑休风时间较长,休风料负荷调整为2.4倍,
复风后将批重退至30t,负荷2.82倍,采取开放中心兼顾边缘的装料制度,以达到快速恢复炉况的目的。
由结果来看,休风前集中加焦200t未能很好的恢复炉缸热量,复风后渣铁物理热差。分析原因主要
温在48小时内都在280℃以上,导致高炉休风期间热量损失大。
3.2进风面积
考虑检修时冷却设备漏水严重,26号、27号、28号风口二套均有来水现象,复风后的进风面积调整
较大,堵18个风口,10个风口送风。具体开风口及各项参数控制如下表。
表1进风面积及参数对照表
图3参数对比分析图
由上图分析,复风后的进风面积调整与压量关系是匹配的,但在1:30之后开风口进度未能与风量匹
配,风量偏小、开风口偏快造成动能不足,在5:00之后,开风口进度变缓,此时压量关系进一步变差,
7:00之后出现风口连续破损现象。
3.3 炉温碱度
休风时预计炉温为2.8%一3.5%之间,碱度按照炉温2.8%校核至1.03倍,首次铁炉温为0.78%,碱度
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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
由于集中加入的226.8t附加焦下达,加之复风后负荷过轻,炉况强化与炉缸热量不匹配,第10次铁
时炉温上返明显,造成高炉温高碱度。
3.4出铁情况
复风后3小时北场组织出铁,铁口钻至4.0m改用氧气烧铁口,预估铁口深度在5.0m左右,前期烧
铁口时可见铁花冒出,但铁口烧出焦炭仍未见液态渣铁,由此判断北铁口区域可能已出现局部不活,随
即立即改投西场通过残铁眼出铁,实际出铁为复风后4小时10分钟之后。局部不活原因分析:7月31
而9段40啦于北铁口上方,冷却设备漏水与长时间休风导致北铁口区域不活,甚至可能铁口区域渣铁“结
壳”。
35炉况强化
本次长期休风的炉况强化过程,加重负荷时同时扩大焦、矿批,以扩大矿批为主的方式。
表3风口、批重、负荷、装料制度对应表
4本次检修暴露出的问题
4.1体复风方案制定欠妥
复风方案中对回风速度估计不足,参照前几次非计划休风的回风速度,复风方案中对初始回风
首次铁出铁为复风后3小时,但风量仅为1500m3,min,对于检修时间较长且出现漏水情况的长期休风应
具备出铁条件。
4.2冷却设备漏水导致渣铁难出
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第十四届全国大
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