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三菱M64数控系统在钻削中心改造中的应用.doc
三菱M64数控系统在钻削中心改造中的应用
黄风(武汉三菱工控技术中心, 430070)
摘要:本文介绍了三菱M64数控系统的性能及其在钻削中心改造中硬件配置和PLC程序的编程。立式刀库的换刀程序;重要参数的设置及故障排除。
关键词:三菱M64数控系统; 换刀程序; 参数设置
中图分类号:TP 271+.82 文献标识码:B 文章编号:1004-0420(2008)06-0026-02
一台钻削中心原采用M50数控系统,发生故障后无法修复,采用三菱M64数控系统为其改造,收到极佳效果。
1.钻削中心原配置:
控制器:M50
主轴驱动器:MDS-B-SPJ-75 主轴电机SJ-P-75
X轴驱动器:MDS-B-SVJ-10 X轴电机HA80N
Y轴驱动器: MDS-B-SVJ-10 Y轴电机HA80N
Z轴驱动器: MDS-B-SVJ-20 Z轴电机HA100N
1.1故障现象:
1.1.1.机床上电后,立即显示X、Z轴已回参考点。
1.1.2.在手轮和点动运行模式下 ,发X轴运行指令,X轴出现S03 0051—伺服故障报警。
1.1.3 Z轴运行时抖动。
1.1.4 X、Z轴的点动速度和距离与实际设定有很大差距。
1.1.5设定的参数不能保持。
1.2检查和分析:
1.2.1机床上电后,立即显示X、Z轴已回参考点。但实际X、Z轴并未做任何动作。利用I/F诊断画面检查,NC内部的相应接点已经接通。
1.2.2.参数不能保持。
这些现象都表明控制器发生了故障,而M50控制器已属于退出生产序列的产品。经过权衡后制定改造方案如下:
1.3改造方案
1.3.1将原M50控制器更换为M64AS控制器;
1.3.2增加基本I/O DX450一件;
1.3.3更换X轴伺服电机;
1.3.4保留原来的伺服驱动器-伺服电机;
2. PLC程序编制要点:
2.1该钻削中心的Z轴无配重装置,完全靠伺服电机报闸将其锁定,在调试初期曾经发生传送PLC程序时,Z轴下滑的现象。通过分析PLC程序,发现原程序对伺服电机报闸的控制不完善,如果在报闸打开时传送PLC程序,由于传送PLC程序时,PLC程序会停止,NC未受到PLC程序控制,伺服系统未处于工作状态,而报闸又打开,故Z轴由于自重而下滑,容易造成事故。后采用NC系统本身发出的“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电机报闸,在传送PLC程序时先发出“急停”信号,再传送PLC程序。这样就解决了Z轴下滑的问题。程序如下:
图1. 用“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电机报闸
2.2刀库及换刀程序:
该钻削中心刀库为立式刀库,其换刀工作顺序为:
1. Z轴向上运动到“刀具夹持器”卡刀位置;
2.主轴松刀;
3.吹气(吹出粉尘,铁屑);
4. Z轴上升到最高换刀点,吹气结束;
5.刀库旋转选刀;
6. Z轴下降到“刀具夹持器”卡刀位置;
7.主轴锁刀;
8. Z轴下降到原点。换刀完成。
换刀子程序就是按以上顺序编制的。
换刀程序中与PLC程序有关最主要的部分是刀库旋转选刀部分,现详述如下:
2.2.1就近选刀:所有换刀程序都要求就近选刀。三菱NC中提供了一条专用指令解决刀库正反转的要求:
图2. 就近选刀指令
这条指令能控制M700的通断来决定刀库就近选刀的方向。即
刀库正反转的方向。
2.2.2.以下程序用于处理当前刀号:
图3. 当前刀号的处理
经过以上程序处理,当前刀号被固定存放在R3000之中。而在NC
中,已选择的刀号固定存放在R36中。当“当前刀号”=“选择刀号”时,则刀库停止旋转。
2.3立式刀库的换刀特点
立式刀库的旋转及刀库定位有其特殊性,立式刀库的定位必须靠插入定位销来保证。开始编制PLC程序时的顺序是:
1.用刀号相等条件切断刀库正反转输出信号;
2.同时用刀号相等条件发出插入定位销指令;
3.用定位销插入完成信号来判断刀库定位完成。
但在调试过程中,出现刀库旋转定位时准时不准的情况,不准的情况下,即使发出了定位销插入指令,而且定位销也做了插入动作,刀库也仍然定位不准。问题出在那里呢?
经过仔细分析刀库机械结构,发现即使定位销做了插入动作,但如果没有插入刀库电机轴所带的滑盘定位槽内,仍然不能完成定位。而如果切断了刀库旋转信号后再发定位销插入指令。刀库靠惯性运动,定位销在滑盘上移动,这样定位销就不一定能滑入滑盘定位槽内,结果就出现定位时准时不准的情况。因此修改PLC程序:
1.用刀号相等条件发出插入定位销指令;
2.用定位销插入完成信号切断刀库正反转输出信号;
3.用定位销插入完成信号来判断刀库定位完成。
同时又重新正确安装了“定位销插入完成”的检测开关,经过以上处理,刀库能准确的旋转定位。
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