提高伞面踏面产量.pptVIP

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现状分析 从现状上来看,通过对不同技能工人观察结果的分析,新工、一般工与熟练工还是存在一定差距,如何提高新工、一般工的熟练程度成为本次活动产量提升的关键因素。 调查3 表3:每做一包货耗时对比(单位:分钟) 五、 目标值确认 结论:只要我们积极参与,发挥长处,实事求是,扎扎实实开展活动,一定能够实现目标。 六、 原因 分析 针对提高缝纫效率的目标,我们在观察测量缝纫时间的同时,发现了很多问题,主要问题分别为基本动作不协调;人员闲聊时间过长;工序安排不恰当;设备老化,配件未及时进行维修;周围环境布置不利影响效率;特种伞面面料不易缝纫; 我小组根据QC方法中人、机、料、环几方面分析归纳如下: 七、 要因 确认 结论:造成伞面踏面产量滞后要因总结: 1、人员的基本动作不够, 新老操作工操作存在差距 2、机器维修保养不及时,改进不到位 3、工位格局、排列不科学 表4 伞面踏 面产量滞后 要因确认表 八、 制定 对策 表5 伞面加工要因对策表 九、 对策 实施 对策一、针对操作工人员的基本动作欠妥,操作工操作存在差距 目标:对缝纫工基本动作的改进。这是分析改进作业方法的一种手段,可以使缝纫工减少作业疲劳,提高作业效率。 方法:1、组织学习培训 2、组织操作工技能大比武 3、建立月考评,末位淘汰制度:对每位操作工的表现进行考核,淘汰考核分排名末尾5%的操作工,于下个月重新学习专项技能。 达成成果:(1)双手同时开始,同时完成动作;除规定的休息时间外,双手不应同时空闲;双臂的动作应对称或反向并同时动作 (2)手的动作应以最低等级而又获得满意的结果为好;尽量利用物体的惯性、重力等,如需用体力加以阻止时,应将其减至最小程度 (3)缝制作业时应该改急剧转换方向的动作为连续曲线动作;建立轻松自然的动作节奏或节拍,使动作流畅自如 对策二、针对操作工坐姿的改善 在缝纫车间, 操作者长期坐在椅子上进行缝纫工作, 缝纫台面的设计和座椅的高度是否合适将影响操作者的工作效率。根据人体工效学的研究及有关人体数据的研究表明,推荐标准座位工作台的高度范围在70~74CM之间,座椅过高会使人作业时呈低头、弯腰、前倾等强迫姿势,易使操作者疲劳。本分厂操作工经过培训改进后,缝纫作业的坐姿为前屈姿势,这样可使腰部负荷减小, 增加支撑的稳定性。 如图 1右所示为正常坐姿。将座位和坐姿调整到最佳状态时, 能有效地减轻身体的疲劳程度。从另一个层面分析,合理的做姿能使生产者“坐”出生产效率。 身体直立 身在胸部下,身体倾斜15° 图1:调整坐姿 对策二 ?方法1:加大轮盘直径,原轮盘直径为20CM,凹槽内凹2CM,加绕线圈后,凹槽外突,现轮盘直径为22CM,可提升11%的走针速度。 对策三、机器保养改进不及时,工位格局设置不到位 改进前 改进后 图2:轮盘改进 对策三 方法1 方法2:调整单个工位布置格局,将原来远离座位的原 料成品框移至便于存放的位置;并在每个工位上加装吸铁石,固定剪刀位置,方便取用,提高安全系数。 图3:改进工位格局及加装吸铁石 方法2 方法3:垫高靠近座位边的机器高度,使得原来与地面呈0°的桌面现在与地面夹角为5°。改措施能保证置放与桌面上的伞布,不会因为机器运作时的抖动或操作工手肘在工作时的移动,将原来带落到地上。 图4:加装垫片,垫高近座位边机器高度 方法3 针对原有的工作布局使得操作工之间闲聊方便,车间卫生不佳,光线不好,空气流动性差,原料分发和技工走动调试路线不科学等缺陷,对厂区的合面、卷边布局实施调整。 对策四、对整体环境的布局调整 图5:对厂区工位布局进行调整 对策四 十、效果检查 和活动前产量相比活动后每月的产量大量的提高,且稳定在一个较高的水平上。对策实施前3个月的月平均产量为577305张,对策实施后5个月,月平均产量为685575张。 表6 2012.01-2012.08产量产值统计表 效果1 改进后,月人均产量的变化,如下图 效果2 效果3 改进后,取30个同等个体样本进行观测记录。同样对观察对象采用“单独整件生产”模式,按踏面一包为量化指标,观察2道工序(卷边、合面)共计30位缝纫工人(熟练工人 a, b, c, d, e,)(一般工人 f, g, h, i, j)(新工人 k,, m, n, o )的耗用时间,重复统计 20 次,得到以下数据。 表8:合面效果图(单位:分钟) 表9:卷边效果图(单位:分钟) 按合面每张利润0.19元,每月平均工作23天,平均工人80人计算 改进后新增利润:358-324=34张×80人

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