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液膜脱硫醇与碱液富氧再生组合工艺的应用
西安石化分公司50万吨/年的催化裂化装置于2006年4月经过技术改造后,液化气的产量从10t/h增加到15t/h,同时经过总部批复新建12万吨/年气体分离装置一套,精制后的液化气将作为气分装置的原料,分离得到高附加值的[wiki]化工[/wiki]原料-丙烯,余下的轻烃作为民用液化气出厂。
在进行技术改造前精制后液化气总硫偏高(基本上在80-240 mg/m3范围内);铜片[wiki]腐蚀[/wiki]不合格。本次改造后精制液化气的处理量增加50%;同时对精制后液化气质量如总硫和铜片腐蚀等提出了更高要求,要求总硫不大于46 mg/m3,铜片腐蚀不大于1级。因此公司经过充分的技术调查和论证,决定对液化气精制装置实施原地改造,脱硫醇部分采用宁波中一石化科技有限公司的液膜脱硫技术和成套[wiki]设备[/wiki]。
装置设计目标:
1) 液化气处理量15t/h
2) 原料液化气总硫含量最高为1500mg/m3
3) 产品液化气总硫含量不超过46mg/m3
4) 产品液化气铜片腐蚀合格率100%
液膜脱硫塔等主要设备 2006年3月 25日开始安装,2006年4月15日投用。其中碱液富氧常温氧化再生部分于6月2日投用。
自4月15日催化装置开工至今,液膜脱硫系统运行平稳,达到了设计要求。
1. 改造基本情况
改造前采用常规碱洗流程,即“预碱洗+筛板抽提塔+砂滤沉降+碱液空气加温氧化再生”流程。由于铜片腐蚀不合格,在砂滤沉降后,串联了一座精脱硫塔,需要定期更换精脱硫剂,增加了操作成本。
改造后采用宁波中一石化科技有限公司设计的“预碱洗+1级液膜脱硫+碱液富氧常温氧化再生+碱液反萃取脱二硫化物”流程。取消了筛板抽提塔、砂滤沉降罐、精脱硫塔。部分设备利旧,其中碱液氧化再生塔原地原位改造。
1.1拆除的设备有:
1) 液化气抽提塔
2) 液化气水洗罐
3) 液化气沉降罐
4) 液化气精脱硫塔
5) 碱液换热器(2台一组)
1.2利旧的设备主要有:
1) 液化气原料缓冲罐
2) 预碱洗罐
3) 二硫化物分离罐
4) 二硫化物储罐
5) 碱液储罐
1.3原地改造利用的设备主要有:
1) 碱液氧化再生塔
1.4增加的设备有:
1) 液化气胺液聚结分离罐(1台)
2) 液膜脱硫塔(1座)
3) 碱液反萃取脱二硫化物塔(1台)
4) 防爆型富氧发生机(1台)
控制箱:防爆等级 ExdⅡ BT6
电磁阀:型号DF10-0.6 矿用浇封型 防爆等级 ExmⅠ
空气干燥机:防爆等级 EXdΠ BT5
5) 碱液预过滤器(1个,待安装)
6) 碱液精细过滤器(2个一组并联)
7) 液化气精细过滤器(2个一组并联)
1.5装置布局
通过本次改造,在液化气处理量增大后,装置布局更加合理,精制装置占地面积减少。
2. 工艺流程及分析方法
改造后新流程见附录1,装置改造前后的实景图片参见图1和图2。
分析方法:
序号 项目 分析方法
1 液化气总硫 SH/T 0233-92
2 液化气铜片腐蚀 SH/T 0232-92
3 碱液总碱度 酸碱滴定法
4 碱液中硫醇钠 电位滴定法,ZYSK0201-06
5 液化气夹带碱液量 李森科瓶挥发法,ZYSK0203-06
6 尾气中氧含量 OX100A测氧仪
7 尾气中二硫化物含量 微库仑法,ZYSK0205-06
3. 开工初期情况
开工初期,由于碱液循环泵的扬程偏小、原碱液储罐未吹扫干净等原因,碱液精细过滤器经常堵塞需要频繁切换吹扫再生。碱液循环量上不去,经常达不到设计要求。约2周后更换同型号的滤芯后,过滤器使用周期逐步恢复正常。碱液循环量控制也恢复正常。
液化气过滤器使用情况正常,压差一般在0.05MPa左右。液膜塔的阻力降小于0.05MPa。
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