加热炉入料炉门提升系统改造__tr.pdfVIP

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加热炉入料炉门提升系统改造__tr.pdf

莱钢科技 2010年8月 加热炉入料炉门提升系统改造 张 戈,常 骁,赵 娜 (型钢厂) 摘 要:主要阐述了通过对加热炉入料炉门提升系统的改造,尤其是加热炉提升链条及链轮的 改造,保证了加热炉入料炉门的稳定工作,提升了系统的整体稳定性,并取得了显著的效果。 关键词:加热炉 链条 链轮 润滑改造 同时,增加正火工艺处理后的锚链钢机械性能进一 0 前言 步增加,耐高温能力进一步增强。断面直径增加后 型钢厂大H型钢生产线加热炉为端进端出加 链条的整体强度增加,在静强度提升的同时,其抗疲 热炉,异形坯工艺加热温度一般为1 250~1 300 c【=, 劳强度和抗热蠕变能力同时得以提升,链条的断裂 入料侧预热段炉温也在600℃左右,这对在高温环 次数明显减少,现对链条的受力情况作如下分析: 境下工作的炉门提升系统是个严峻的考验。投产5 受力分析: 年来,炉门提升系统因受高温影响表现出过高的故 工作中的链条受液压缸的拉力、炉门的重力以 障率,特别是提升链条断裂发生的频次过高,因高 及链轮对链条的支承反力。设炉门质量为m,液压 温、煤气环境等因素的影响处理难度非常大,严重影 缸的拉力为F,提升加速度为a。 响了加热炉的正常产能发挥。实施必要的升级改造 因炉门的提升过程分为加速提升过程、匀速提 成为必然。 升过程、减速提升过程,故提升链条承受的是循环交 原链条的材质为经调质处理的锚链钢CM490, 变应力,这是导致链条发生疲劳破坏的直接原因,外 抗拉强度为490 MPa,伸长率大于等于22%,链结圆 加高温,粉尘等相对严峻的工作环境,增加了链条的 钢断面直径为 22 mm。实践证明:在高温情况下 机械损伤和化学腐蚀程度,使链条的疲劳破坏时间 该锚链钢极易被拉长,且抗拉强度降低,极易产生断 提前。 裂,且因受高温影响使链条表面产生氧化物,降低链 条表面质量,影响了链条的表面强度,使链条的磨损 加剧,影响链条的使用寿命。 图1 链条改进前后示意 l 改造措施 疲劳破环的特点: 1.1 链条规格进行校核 1)破坏时的最大应力低于材料的强度极限盯, 将锚链钢CM490改为锚链钢CM690,抗拉强度 甚至低于屈服极限盯 。 由490 MPa提升至690 MPa,伸长率则由原先的 2)即使塑性较好的材料,经多次应力循环后, 22%降至17%,并采用正火加调质处理,将链结断 也会发生突然断裂,且断裂前没有明显塑性变形。 面直径由原来的022 mm改为 36 mm,单一链节长 发生疲劳破坏的原因:当交变应力超过一定的 度从110增加至180。改造前后见图1所示。 限度并经历了足够多次的反复作用后,便在构件的 链条改进后,链条抗拉强度得以显著提升,伸长 应力最大处或材料薄弱处产生细微裂纹,形成裂纹 率降低,保证了链条受高温影响时的抗变形能力。 源。随着应力循环次数的增加,裂纹逐渐扩展;在扩 展过程中,由于应力的交替变化,裂纹的两表面时而

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