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焦化装置缩短生焦周期的问题及措施.pdf

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焦化装置缩短生焦周期的问题及措施.pdf

炼油技术与工程 2007年8月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第37卷第8期 延迟焦化装置缩短生焦周期的 问题及措施 郑宗孝姜伟 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(山东省淄博市255434) h 摘要:介绍了中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司1.40Mt/a延迟焦化装置由24h生焦周期运行改为20 生焦周期运行的准备工作、实施后出现的问题及采取的相应措施,并提出了进一步改进的建议。该厂在实施缩短 生焦周期的过程中,通过采取提高加热炉热效率、优化焦炭塔和分馏塔操作.减少除焦设备故障率等有效措施,保 证了装置实施20h生焦周期后顺利运转,提高了装置处理量,为企业创造了经济效益。 关键词:延迟焦化装置生焦周期处理量操作 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司胜利 机入口焦化富气管线实施带压打孔,接一管线至 炼油厂1.40Mt/a延迟焦化装置,设计原料为胜 联合装置压缩机入口,利用联合装置压缩机的富 利混合原油的减压渣油,采用一炉两塔工艺,设计 余处理量来降低延迟焦化装置压缩机负荷。该措 800 循环比为0.25,焦炭塔直径为8 mm,生焦周 施于1月23日顺利投用,分流焦化富气2.5 期为24h。装置于2004年3月首次试车投产,并 dam3/h左右,有效降低了压缩机负荷。 于2005年4月停工检修消缺,2006年3月加热炉 (2)为改善装置的操作稳定性,及时解决了 进行了在线烧焦,现已连续运转22个月。 制约生产的部分设备问题。如:对焦炭塔顶油气 延迟焦化装置自投产以来,生产运行平稳,运 管线弯头、装置回炼油泵入口过滤器、分馏塔塔底 行负荷为设计值的96%左右。但自2006年下半 循环泵入口过滤器进行了清焦;对接触冷却塔顶 年起,炼油厂重油堵库严重,制约了炼油厂原油的 空冷器及塔内的油质进行了处理;对部分加热炉 整体加工能力,影响了企业经济效益的提高,而提 燃烧器火嘴进行了处理。 高延迟焦化装置的处理能力是解决重油库存增加 h改为20h后,会在 (3)由于生焦周期从24 的重要手段。随着延迟焦化装置处理量的提高, 夜间除焦,考虑到现场照明不足,无法安全、顺利 焦炭塔内焦高逐渐上升,特别是2006年10月份 除焦,车间提前联系相关单位在焦炭塔塔顶和塔 开始由于原料性质变差,原料残炭值过高,造成焦 底平台接好照明灯。 m。焦 炭塔焦高超过设计值(23.5m),最高达26 (4)为使焦炭塔操作处于最佳工作时间,车 炭塔容积已成为装置加工劣质原料及提高装置处 h生焦周期 间提前调整操作程序,使之达到了20 理能力的瓶颈,而采用缩短焦炭塔生焦周期的方 的操作程序要求。 式可提高焦炭塔容积利用率,在确保焦炭塔安全 (5)在生焦周期从24h改为20h后,焦炭塔 空高

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