弹簧管筒子涤棉纱染色.pdfVIP

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  • 2015-07-26 发布于安徽
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弹簧管筒子的涤棉纱染色 任进和1,李晓健1,乔学胜2 (1.山东德棉股份有限公司,山东德州253000;2山东德州学院,山东德州253023) 摘要:涤棉筒子纱染色在高温下收缩比较严重,经常出现内层纱线浮色严重而外层纱线得色浅, 以及纱线卡断现象。采用弹簧管筒子可以解决上述问题。以绿色和深蓝色染色品种为例,其内层、中层 和外层灰卡评级均在4.5级以上,bE值在0.43以下,符合染色标准。以每月染涤棉纱30t计,可节约 成本28582元/月。 关键词:筒子染色;弹簧管;涤棉混纺纱 1涤棉筒子纱染色存在的问题 涤棉筒子纱染色由于涤组分需要在高温130℃进行,因此经常采用钢管筒子染色。其工艺路线一般 为:松筒一前处理一涤染色一棉染色一脱烘一倒筒。 涤棉钢管筒子染色存在两大问题。第一,涤棉的热缩性较大(一般在3%~7%),染中深色时,容 易出现靠近管内层的纱线浮色严重,而外层得色浅,回修困难。该问题在中深色染色中占20%左右。 因此,要求松筒时减小密度,留出热缩量。涤棉纱松筒密度一般控制在033~0.35 eCem3,纯棉纱为O.35~ 037咖m3。第二,松筒密度偏小时,染色过程中纱线容易脱边,经过脱水和烘纱后,筒纱脱边卡断现 象严重,给倒筒带来困难,且布面接头多,色回丝多,浪费严重,且工作效率低(最低为5%)。 鉴于以上问题,本公司对工艺路线进行改进:松筒一染色前处理(130℃热缩)一脱烘一二次松筒 一皂煮一涤染色一棉染色一脱烘一倒筒。改进工艺后,内层浮色、外层得色浅和筒纱卡断现象虽有改善, 但是工艺流程太长,生产效率下降,生产成本增加。 此外,在另一些染色中,曾试验用塑料管替代钢管。如在染白色涤棉纱时采用本色新管,染浅色涤 棉纱脓度小于05%)时用沾污较轻的旧管,染中深色脓度大于05%)涤棉纱时用沾污较重的旧管。这 些措施虽然能解决纱线脱边卡断现象,但筒管的管理难度增大,回丝多,浪费严重,且染中深色时同样 会出现内层浮色、外层得色浅以及内层纱沾污等现象。更令人烦恼的是,高温(130℃)下塑料管也会 被染上颜色,且其在高温下容易老化,使用寿命缩短。 采用弹簧管染涤棉纱,则可以很好地避免上述钢管染色的问题。弹簧管松筒密度足够小(03~ O.339/era3),为压缩纱线留出足够的密度空间。装纱时,每个纱柱上的纱由原来的5个增加至6个,压 缩后成为一个纱柱,且每个纱柱的密度一致,无泄漏点。由于纱柱的密度一致性好,染色全部采用正循 环,同时给纱线一个扩张力,染色时可将染缩量减少1.5%。 2涤棉弹簧管筒子纱染色实践 2.1材料、药品和仪器 rexT/圯 纱线13 药品 螯合剂,稳定剂BS,渗透剂JFC,净洗剂,酵素除氧酶KDT(天津金腾达轻纺助剂厂): 海信守化工),酸性还原剂,元明粉仙西南风化工),纯碱仙东海化),棉用匀染剂L-450(上海信守化 州染化);MZBD黄,MZBD红,MZBD藏青,MZRH艳蓝(宁波明州化工) .147. 设备HS.101松筒机,德国THIES筒染机。 2。2绿色及深蓝色染色工艺举例 22.1前处理 X x20rain)一保温(80CSmin)一中和(法碱 工艺流程室温加入前处理剂一高温处理(110C O.5mL/L,40℃x O.1mL/L,40℃X10rain)一水洗(40 剂NA-AC 8min,溢流2min)一除氧(除氧酶KDT ℃x8rain) 前处理剂处方/(mL/L) 螯合剂 1.5 稳定剂BS 20 渗透剂JFC 1.5 净洗剂0.5 片碱 20 双氧水 6.0 22.2涤组分染色

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