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第十届全国炼钢学术会议论文集 ·259·
LF炉精炼效果的控制
谭洪涛钟远标 吴焕权李绳武
(广州珠江钢铁有限公司)
摘要本文针对影响LF炉实际操作效果的几个关键因素:如氢气流速、功率输入、泡沫渣、耐
火材料、合金化等进行7分析,探讨如何对LF炉精炼效果进行优化控制这一技术问题。
关键词钢包炉效果因素
1前言 图1 氪搅动能屠对去除氧化夹杂物的影响
自1971年日本大同制钢公司成功研制出
LF钢包以来,钢包炉在日本得到迅速发展。它
既能提高电炉生产率,又能在炉外精炼方面显
著提高钢水质量,加上设备简单,一次性投资小
等优点,已在国外广泛应用。作为钢包精炼优化
控制技术也越来越引起冶金同行们的关注。本
文就氩气搅拌、供电功率、埋弧泡沫渣、耐火材
料、合金化,如何在实际操作过程中控制,综合 ”…%碥警…”“””
国内外有关文献资料提出几点参考意见。 图2氩搅动能量对脱硫的影响
2氩气搅拌制度
从图表分析,当搅动能量80J/t×lO_3小
LF炉一般采用氩气进行搅拌,吹氩能降低
时,总氧降低率(钢液脱氧率)达到最大(52—
溶解氧和夹杂物中的氧对提高钢水质量具有重
8l%),即认为搅动能量为80J/t×10~,对去除
要作用。影响搅拌效果的主要因素除喷嘴结构、
氧化夹杂物提高钢水纯洁度较为有利。同时当
喷嘴位置外,较重要的一点是氩气搅拌制度。在
实际生产中,当采用底装透气塞的整体吹氩搅
图2所示,对现代炼钢厂,经炉后预脱s后,此
拌结构时.随着氩流量的增大,氩气压力也增
范围能满足LF对脱s要求。
大,容易造成钢液面裸露,钢水二次氧化.导致
生产实践中,对于氩气搅拌强度主要以搅
钢水中氧和氧化夹杂物增加,从而限制了搅拌
拌能量来衡量,其经验公式如下“]:
强度的进一步增大;而当搅拌能量太小时,则起
不到吹氩搅拌去除夹杂物的作甩。氩搅拌对去
Pz)]
除夹杂物的影响,如图1所示“]。
式中E——搅拌能量,瓦数
Q——氩气流速。标准立方米/秒
R一一气体常数(8314NM/。KMOL)
T,——氩气入口温度,。K
T:—一钢熔池温度,。K
P。——氩气入口点压力,N/M2
(、/
,260· 1998年11月
P:——钢水顶表面压力,N/M2
一般对于同一个炼钢厂,钢包的设计参数
是不变的,出钢量波动范围也不会太大,可为氩
气入口点压力P,值趋于常值,钢水顶表面压力
P。,如未采用LF钢包真空处理条件下,P:近似
认为是个常值,所以LnP、/Pt值,对
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