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四氧化三锰除尘装置的分析和改进.pdf

第 29卷第 1期 中 国 锰 业 V01.29Nol 2011年 2月 CHINA SMANGANESE INDUSTRY February2011 四氧化三锰除尘装置的分析和改进 廖明锋 湖南特种金属材料厂,湖南 长沙 410013 摘 要:介绍了四氧化三锰生产中几个常见除尘装置的工作原理,并结合生产实践,对原有设备进行 了改 良,结果显示除尘效果更佳 。 关键词:四氧化三锰 ;除尘;旋风;布袋;水除尘 中图分类号:TQ05 文献标识码:B 文章编号:1002—4336 2011 01—0047—04 0 前 言 近几年随着 电子行业 的飞速发展,作为软磁原 料的四氧化三锰需求也急剧增加,其生产规模也不 断扩大,随之暴露出来的问题也 日益 明显。特别是 在 四氧化三锰生产过程中,由于其粒度较小,密度不 大,在烘干后会产生大量粉尘,如果排人空气中会产 生很大的空气污染,同时也会因为成品流失而造成 一 定的经济损失…1。 目前广泛应用在 四氧化三锰 1干净气体 ;2排 出管;3 内涡旋;4外涡旋 ;5桶体 ;6锥体 7储灰斗 中的除尘方式一般有 3种 :旋风除尘、布袋除尘和湿 图 1 旋风除尘器 式除尘,分别作为除尘的第 1、第 2和第 3级,但是 现有的除尘设备难 以收到理想的除尘效果,因此尾 方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500 气的除尘和回收一直是一个有待改进的问题,下面 ~ 2000Pa。如何减少压力损失并提高除尘效果,是 将深入地介绍各个设备的工作原理和设备及改 良后 四氧化三锰除尘的一个重要步骤 。 的工作效果。 1.1 造成旋风除尘器压力损失的主要原因 1 进气管的流动损失。 l 旋风除尘器 2 气体进入旋风器 内,由于流通截面的突变而 旋风除尘器,在四氧化三锰除尘中通常作为第 膨胀或压缩,旋转造成的损失。 1级。除沉机理是使含尘气流作旋转运动,借助于 3 气体在桶体 内与桶体的摩擦而造成的损失。 离心力使四氧化三锰尘粒从气流中分离并捕集于器 4 流经排气管的阻力。 壁,再借助重力作用使尘粒落人灰斗 如图1 。旋风 除尘器阻力可 以通过公式计算为: 除尘器于 1885年开始使用,已发展成为多种型式。 Ap ×—1 ×10×V2 普通旋风除尘器由简体、锥体和进、排气管等组 成。旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管 式中 △P——流动阻力 压力损失 Pa ; 理,设备投资和操作费用都较低,已广泛应用于四氧 p——进 口气流密度 kg/m ; 化三锰的除尘上。在普通操作条件下,作用于粒子 — — 进 口气流速度 m/s ; 上的离心力是重力的5~2500倍,所以旋风除尘器 — — 流动阻力系数,无量纲。 的效率显著高于重力沉降室。从技术、经济等诸多 ∈经过实验反复计算为: 收稿 日期:2011—01—05 作者简介:廖明锋 1977一 ,男,湖南湘潭人,部长助理,工程师,研究方向:化学工程,手机 :1座机电话号码58,电话:0731— 座机电话号码,传真:O731—座机电话号码,E—mai1:座机电话号码@qq.com. 48 中 国 锰 业 第 29卷 30A~/D1 定的改造 如图3 ,则能使气体在湍流强度很强之 . 式中 A——进 口截面积; D1——除尘器桶体外径; D2——排气管外径; Ⅳl——桶体直段高度; 日2——桶体椎段高度。 1.2 减少压力损失的方法 一 般来说,除尘器压力损失应该控制在 0.5~ 2.0MPa之间,通过分离器的改造可以,可以减少阻 力损失 。 1 人 口阻力的减少,气体进入旋风除尘器内因 l气流;2锥段;3灰斗;4旋转气流聚集点;5收灰器 为膨胀和摩擦造成的损失,改进的方法是将排气管 图3 改进后旋风除尘器 偏置,如图2所示,偏置后能带来阻力的大幅度降 低,究其原因,偏置后的排气管改变了除尘器内的流 前就进入灰斗,随着空间的增大,气流的湍流程度重 场,不仅使得排气管避开了人口气体的膨胀影响,还 新降低,从而降低其灰斗阻力 。 使得原来单侧进气方式造成的沿排气管外壁 90 。 通过反复实验表 明:经过改进后的旋风除尘器 一 180 。 的滞留层 由于气体的加速而消失,从而改 除尘效果更好。表 1是采用改进前后两种旋风除尘 善分离效果。 效果的数据对 比。 表 1 改进前后两种旋风除尘效果对 比 270。 1来流方向;2排气管;3内壁 ;4分离器;5排气管中心点偏置 位置 图2 排气管偏置 2 出口阻力的减少,分离过程的结尾,内漩涡 由表 1数据可知,改进前旋风 4个样品平均的 从排气管排出的过程 中,排气流和排气管内壁的强 除尘率为80.3%,改进后的除尘率为89.2%,有比 烈摩擦造成的副压

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