深探井固井完井问题分析及其措施探讨.pdfVIP

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石油工程学会:深井钻井试油及装备技术研讨会论文选肇 深探井固井完井问题分析及措施探讨 黄伟和。 (石油勘探开发科学研究院廊坊分院) 摘要本文以英科】井、克参1井和柯深1井等3口超深探井为例,总结了固井完井施工中 存在的下尾管困难和固井工具及附件性能差,固井质量差,固井完井管柱设计不完善,技术套管磨 损严重等问题。分析了导致固井完井问题的深探井复杂条件,环空问隙小,完井裸眼井段下八管柱 长,高密度水泥浆性能差,井身质量差等原因。在与国外深探井进行比较的基础上,提出了调整井 身结构,缩短完井裸眼井段下入管柱长度,开发新型尾管悬挂器,提高高密度水泥浆顶替效率,完善 固井完井管柱设计,开发套管保护新技术等,解决复杂条件下深探井固井完井问题的枝术措施。 主题词深探井 固井 井身结构尾管悬挂器套管磨损 处理 循环不通,无法进行注水泥作业。 日IJ 昌 英科1井、克参1井和柯深1井分别于1996年~次下177.8mm尾管至3270m遇阻,反复上下活 3月19日、1996年2月28日、1994年9月24日完 动,下至3330Om再无法下入,被迫拔尾管,套管报 钻,完钻井深分别为6406m、6150m和6481in,钻井废。第二次下1778ram尾管至3281rrl遇阻,反复 周期分别为841d、833d和1002d。3口复杂条件下上下活动、旋转、快速上提猛放、开大排量冲,终于将 177 超深井均为中国石油天然气总公司的重点探井.固 8ram尾管下至4698.5m预定井深。 井前做了大量的前期研究.但完井阶段均出现了较 2固井工具及附件性能差 严重的问题。英科1井下177.8ram尾管阻卡,提前 (1)尾管悬挂器性能差 座挂,固井失败,被迫改下127.Omm尾管。克参1 英科1井是选用美国贝克公司的尾管悬挂器, 井第一次下177.8ram尾管遢阻,被迫拨套管;第二 泵压8MPa座挂;并且为防止尾管悬挂器倒开,不能 次尾管固井后多倒出23根套管,被迫挤水泥;下 开转盘.即下尾管时不能旋转尾管不能开泵,导致 127.Ornm尾管固井后,管外盐水侵入井简.被迫完177.8mm尾管提前座挂。再下入127Omm尾管时 井。柯深l井在试采过程中套压升至67MPa,拆掉悬挂装代,将127Omm尾管插入井底固井。 177.8mm、244.5mm和339.7mm套管爆裂.被迫注 灰封井。上述3口井发生的问题不是个别现象.很 阻,困悬挂器原因不能旋转尾管不能开泵,只能上下 多深探井也发生类似问题,应该给干足够的重视,加 活动,下至3330.(1n、再无法下入,被迫拔尾管。第 以解决。 二次下l778mm尾管时,将悬挂总承全部拆掉,换 上俯环接头,接上顶驱,边循环边转动,终于将 深探井固井完井问题分析 i下尾管困难 固井。倒扣时多倒出23根套管,尾管重叠段只有 英科l井212.7ram井眼下177.8ram尾管,设94.77m,留下隐患。 计下深64(16m。原定下65只扶正器,后因下尾管困 (2)弹簧扶正器性能差 难,现场决定下J9只弹簧扶正器和jf)只刚性捷正 有的井选用国内最好的弹簧挟正器,但上下活 器。177.8ram尾管下至5606m遇阻、上下活动后 动尾管时在井El发现扶正器已损坏.弹簧结构变形. 下至6131m,继续活动达230次仍下不到井底,开泵 销钉脱落,扶正器散开,甚至穿过套管接箍几个扶正 Jl44 *黄伟和,:1+舶Ⅶ。

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