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焦化装置开工讨论会汇报材料(终稿),汇报材料范文,汇报材料,三严三实汇报材料,六五普法汇报材料,汇报材料格式,党建工作汇报材料,六五普法验收汇报材料,三查三保汇报材料,文明单位创建汇报材料
焦化装置开工讨论会汇报材料
一、本次检修装置改造内容
加热炉节能增效改造。
改造目的:采用中国石油大学开发的“定向反射深度裂解焦化炉技术”及工艺包对加热炉进行改造,可实现:
1)深化原料裂解反应深度,提高轻液收的收率,装置焦炭产率系数(原料康式残炭/装置焦炭产率)提升0.02~0.04。
2)降低排烟温度至120~130℃,炉效率提高到92%以上。
3)减缓加热炉炉管结焦速率,延长热管使用寿命。采用专用火嘴,改传统空间燃烧为无缝附墙燃烧,改传统辐射为定向反射,从而降低加热炉炉管表面温度和结焦速率,延长加热炉清焦周期。
4)适当缩短加热炉出口转油线长度。加热炉辐射进料改为“下进上出”流程,加热炉炉管布局的改变减少了10米转油线,从而减少了加热炉出口物料的热损失,更有利于渣油的深度裂解反应更完全。
5)缩短在线机械清焦时间。设置在线机械清焦流程,可以实现一室两管程同时进行清焦作业,这样将使清焦时间缩短1~2天。
6)解决过热蒸汽过热度不够的问题。使过热蒸汽可以作为蜡油汽提塔蒸汽使用,增加高附加值产品柴油的收率。
主要内容:
1)加热炉进料由上进下出改为对流出口进炉底部炉管,再从辐射顶出,第1~24 根为Φ127 炉管,第25~28根为Φ141炉管;
2)炉出口管线靠近Y型碰头处增加清焦短节4个,辐射出口管线走向由下翻改为上翻;
3)加热炉128个传统燃烧方式燃烧器改为梯型燃烧器,实现无缝燃烧方式。
4)加热炉原衬里全部拆除,侧墙下半部采用“浇注料+耐火砖+陶纤模块”方案,取消所有侧墙看火孔;辐射中间火墙采用凹凸设计,2m以上高度采用凸出折流砖,侧墙下部厚度增加116mm;
5)加热炉空气预热器在原设备东侧新增22排热管,温度150℃以下新增搪瓷管6排,有机热管2排,其余为钢水热管,共计新增539根;
6)增加炉管表面热电偶28支,注汽调节阀增加8台;每个炉室辐射顶增加1个氧化锆和负压指示,对流总出口与预热器出口增加2个氧化锆;
对开工影响:加热炉等于新建一台炉子且衬里增厚,第一周期烘炉全部时间为13天;本次烘炉后取消了加热炉降温至常温、衬里全面检查修复、128支火嘴调整安装、挡板调试等时间,总时间缩短为150小时,加热炉烘炉后不确定性增大。
解决措施:监控好加热炉施工质量,严格按照厂家提供烘炉曲线进行烘炉。
焦炭塔增加安全联锁系统。
改造目的:1)通过完善延迟焦化装置焦炭塔系统重要操作环节的联锁控制设施,避免操作人员由于人为操作确认失误引发的安全环保事故,实现焦炭塔本质安全操作。
2)在操作过程中需频繁开关、容易堵塞焦粉的重要阀门更换为防结焦阀门并纳入工艺控制,防止高温油气(品)泄漏至大气或与其它介质互窜引发安全环保事故;
3)改变部分手动操作阀门为气动或电动操作模式,降低职工劳动强度;
4)编制焦炭塔给水、预热等关键操作逻辑控制程序,实现焦炭塔平稳操作;
主要内容:
1)焦炭塔安全联锁系统涉及焦炭塔2塔4机28阀,其中新增电动旋塞阀5台,气动旋塞阀3台,电动闸阀1台,改造为可以显示阀位和远程控制的气动闸阀13台;
2)焦炭塔底盖机由液压拆装式改为闸板式底盖机,油气线新增两台油气旋塞阀(DN600);
3)焦炭塔给汽改为调节阀控制;焦炭塔顶底部增加压力、温度指示;焦炭塔顶急冷油线防挤压改造等;
对开工影响:焦炭塔安全联锁系统为洛阳院首次设计和实施,运行可靠性待验证;新增阀门多且全部为国产设备,如发生故障装置将被迫延长开工时间或重新开工。
解决措施:焦炭塔安全联锁系统待装置运行平稳后逐步投用;开工期间新增国产阀门、底盖机由厂家现场指导操作和维护,如发生故障能够得到及时处理。
新增蜡油反冲洗过滤器一套。
新增1000m3含硫污水罐V2101一台及其配套破乳剂、罐中罐撇油、氮气补压保护设施等;
重蜡油换热器增加一台,增加甩油至重蜡油换热器出口的流程,增加蜡油产量,减少甩油对分馏塔的影响。
冷却水箱E1123增上流量计2台、调节阀2套、配套热偶和液位远传。
稳定塔顶气相管线增上压力检测引入DCS参与控制,增加放不凝气至V1103流程。
分馏塔增加顶循系统水洗盐垢密闭排放流程,水洗水排入V2101。
循环水串级使用项目:循环水经柴油吸收剂冷却器(E1118)后进封油冷却器(E1113);循环水经稳定塔顶冷却器(E1207AB)后进气压机出口富气冷却器(E1206AB);循环水经干气冷却器(E1301)后进贫液冷却器(E1302)
增上密闭采样器5台,分别是渣油、重蜡油、柴油、稳定汽油、燃料气采样器。
冷却器部分循环水管线增上电子除垢器,分别是稳定塔顶冷却器(E1207)、分馏塔顶油气冷却器(E1116A)和气压机中间冷却器。
计量仪表更新2块,分别是循环水进装置流量计FT1701、燃料气流量计FT1128;新增上循环水出装置在线含油分析检测
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