低透气性煤层掘进防突安全技术措施.docVIP

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低透气性煤层掘进防突安全技术措施.doc

合理制定防突安全技术措施提高煤巷掘进速度 摘要:具有突出危险煤巷掘进工作面,如何消除突出威胁,提高掘进效率,安全技术措施的合理与否起到决定性作用,汪家寨煤矿X41102运输巷修针对掘进过程中遇到的实际情况,对防突安全技术措施作了部分修改,掘进效率提高了48个百分点,消除了煤与瓦斯突出危险,为矿井创造了显著的安全经济效益. 关键词:煤与瓦斯突出;钻孔:抽放 煤与瓦斯突出是煤矿在采掘生产过程中,在地应力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤(岩)和瓦斯由煤体或岩体突然向采掘空间抛出的异常的动力现象.煤与瓦斯突出会对煤矿安全生产造成极大的威胁,如毁坏支架、设备,使通风系统遭到破坏,生产停顿,甚至引起瓦斯爆炸,发生火灾等.因此抓好防突技术管理,是确保矿井安全生产、提高煤巷掘进效率的重要措施. 矿井概况 汪家寨煤矿是贵州水城矿业集团有限责任公司下属的生产矿井之一,原设计生产能力150万t/a,经过矿井改扩建2005年矿井实际实际生产原煤204万t,目前矿井已具备270万t的生产能力.矿井绝对瓦斯涌出量130m3/min,且在生产及建设过程中曾发生煤与瓦斯突出,故矿井属煤与瓦斯突出矿井. 工作面基本情况 汪家寨煤矿斜井41102运输巷位于该矿斜四采区北翼+1467m水平,沿C409煤层(煤厚约7米)底板掘进,总工程量800米.巷道断面为9.9m2 ,与地表垂深603m,巷道支护形式为6.5m锚索配合“W”钢带. 防突安全技术措施 由于C409煤层属突出煤层,且煤层透气性仅为1.74m3/MPa.d,巷道掘进范围没有开采保护层,煤层瓦斯含量为10.5m3/t.在掘进过程采用先抽后掘局部防突措施进行掘进. 前460m掘进时的采用如下防突技术措施 3.1.1边抽边掘钻场布置,钻场规格为高×宽×深=2.4M×3.0M×4.0M,每隔30米在巷道上、下帮交错掘一个钻场,上下帮钻场间距为5m,每个钻场设计4个直径为108mm,长为65米的抽放钻孔对工作面前方煤体瓦斯进行预抽,经效果检验为无突出危险,方可掘进。3.1.2 工作面卸压孔布置,卸压钻孔设计为20个,深度为10米,在巷道断面内按0.5 ×0.8米的间排距布置,其终孔点间排距按2m×2m进行布置,施工完后,必须经效果检验,检验为无突出危险后方可掘进。 3.2 防突效果检验 3.2.1效果检验方法:采用钻屑解吸指标法,使用仪器为“WTC瓦斯突出参数仪”。 3.2.2、突出危险性临界值:根据《防突细则》规定为Smax=6Kg/m、K1max=0.5ml/(g.min1/2)。 3.2.3效果检验的具体操作为: (1)、在工作面用电煤钻打四个直径42mm、单孔深10米的钻孔,其中,1#钻孔孔口位于巷道断面中部;2#钻孔孔口位于巷道断面中部距前进方向的左帮0.5米;3#钻孔孔口位于巷道断面中部距前进方向的右帮0.5米;4#钻孔孔口位于巷道断面中上部距巷道顶板0.5米处,除1#孔与巷道掘进方向平行外,2#~4#孔按其终孔点位于巷道断面两帮及顶部轮廓线外2~4米处进行施工. (2)、钻孔每打1米,测定一次钻屑量S值,每隔2米测定一次K1值,根据Smax及K1max值检验工作面的突出危险性。当K1max值或Smax值达到临界值时,检验为有突出危险,当K1max值或Smax值小于临界值时,检验为无突出危险性。 (3)、当检验为无突出危险性时,每次检验循环允许掘进5米,即检验10米,无突出危险时,允许前掘5米,确保前方有不少于5米的检验孔深(在巷道轴线上的投影长度)的超前距离。当检验为有突出危险时,工作面停止掘进,采取防突补充措施后,再经效果检验措施有效,方可恢复掘进。采取防突措施后,如炮后瓦斯达到 3%或30分钟后瓦斯浓度降不到0.8%以下时,必须停止掘进,并在迎头打钻进行抽放。 利用该措施工作面于2003年8月开工,到2004年4月共掘进巷道460m,平均掘进1.7m/d,掘进效率低的原因主要是防突瓦斯影响,一是瓦斯超限平凡,放炮后瓦斯超限时间通常要达40min以上,如遇停风停电30min就会造成瓦斯浓度超过3%.二是防突效果差,防突效检指标时有超过临界值的现象(曾在2003年11月16日和2004年4月21日发生煤与瓦斯突出),于是对防突措施进行了部分修改.修改的内容如下: 1、 加大预抽时间,即在工作面布置18个∮75mm、孔深为100m的钻孔,分别控制巷道轮廓线两边5.0m及巷道顶板,预抽时间达到50d,抽放瓦斯量达到77760m3,瓦斯抽放率达到55.6%. 2、 两帮钻场的钻孔数由原来的4/钻场个增加为6个/钻场,增加的两个钻孔终孔点落在掘进巷道前方的巷道中间,控制范围为煤层全厚. 3、先抽后掘钻孔深度由原设计的65m/孔改为100m/孔,允许掘进50m开掘下一个钻场按同样的要求进行打钻实施抽放,若掘进

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