3150成型机组的技术改造.pdfVIP

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金属学与金属工艺

动 ·粥 ·抟 泼维普资讯 b · 32 金 磨料磨具工程) 3[50成型机组的技术改造 - 450007薄蝌■料l●寞l工I芑装鲁研究所.媲麓牮 骆 簟 昊 为 芏 琦 .D( 白咱I囱女刚 橱林./—— f , 郑州l市煤麓惹公司 申商山 糇 本文介绍了3150成型机组建追的主要内謇厦相关技术参数,融厦实蓐投入生产后的使用效果。 II述《 (2)D80omm,d290mm(横环内径880ram,芯棒 3l50成型机组白1979年投入使用以来,1辅 外径320mm) 帆用于生产磨锯球砂轮,2 辅机用于生产大直径磨 (3)l~OOmm,d360nmff摸环内径880ram.芯捧 曲轴砂轮c(1、2辅机性能棚舣,为节省篇幅.本 外径395mm) 文仅瓿进1辅机。)经过近21年的使用及当时条件 (4-)[~,OOmm,d450mm(模环内径8~Omm,芯棒 的约束,存在的一些向聪盎来意严重地影响了生产 外径485mm) 的正常进行。主要表现在以下四个方面: 2.3 (1辅机):利用卸模机构在辅机上直接将上 (1)掖压系境的泄蔫琨象蠡演愈烈,尤其泵站部 述规格砂轮顶出 分,月泄漏量选1000多升,造成r极大的浪费并影 (1)卸模机构: 响生产的正常进行; ①顶出速度:15mm/s (2)模车、卸模系统不能在卸模工位完成固定模 @回程速度:30ram/s 环、芯棒的顶出卸模作业.须再次进入主机卸模 极 @顶出行程:56omm(有效行程) 大地影响了生产效率; 西设置取、放垫铁的自动循环 (3)成型时,压头颈在辫辏玉馑戳地 接蕊最域 @硪出打:500k挂. 置,尔后进主机成型位加 .造成彳硅夭程度上人1力淑 (2)转盘转速 r,n ,启动平稳,停止定位准 费,影响生产的旗率; 确,满足固定横环、芯捧直接磺出舶要求 (4)整个1桃组全部为手动低压皂=罡晕控制造成生 (3)模车 产中人为影响产品质量的因素增多,安全因索降低。 ①尽可能避免采用弹簧为承重载体; 为此,我们对3150成型桃组进行了系统的改 ②往返速度:≥lOOmm/s; 造,改造后的3150_饯型帆组B投人试生产运行。 ③启动、停止平氨无撞击现象; 2 耱窝iI 鼬畦 |涨术参数 ④定位准确,平面上各向定位重复精度偏差≤ 2l 主机液压系统改造 ±05mm。 (1)主机池路系统改造包括3 (2告)4 5 24 整机控{}I系统~ -PLC控制 泵和l至m 闫.、壳液闼等,使其 油厨题得到根 25 主机下工作台扳更新 本治理,系统油耗降到5o~/B 下; 其它如电子斗秤、皮带喂料、自动刮料、气囊搬 (2)主机压力控翻精度:终压设定值与实际值偏 坯、堆垛运输等均别人二搠改造内容 在此略击。 差≤±i%.示值精度为0.OIMPa。 3 改遣后机组的梅蒜及工作原理 31 机组的构成:(详见图1) ‘ 2.2 使主机活动横架下面悬挂的下列各种规格的 成型砂轮用的压头及模盖,更换方便,卸模后不影响 整个机组由:l模车转台驱动;2模车卸模定位。 其它砂轮成型。

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