加工中心精度修复实例.pdfVIP

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金属加工:冷加工

加工中心精度修复实例 许昌市技师学院 (河南 461000) 王银洲 摘要:本文通过处理一台云南机床厂生产的型号为cY—VMc650立式加工中心,在加工过程中产生切削振动、加工精度达不到要求 的问题 ,从原理上介绍了加工中心尺寸精度修复的合理方法。 故障现象:一台云南机床厂生 声音来 自于刀具和工件,加工完成 常。最简单的方法是查看液压泵上 产的型号为CY—VMC650立式加 后 内孔振纹较大,尺寸精度达不到 面的压力表就可以确定。如果液压 工中心,在加工过程中切削振动较 要求。 泵在输油时,压力表压力过小或无 大,加工精度达不到要求。 笔者分 析 ,导致主轴箱振动 压力时,说明油管某一个位置折断 故障分析与解决 :这台加工 的原因有:一是主轴箱与床身联接 了;反之,油路一切完好。 中心于2012年5月购买 ,主要用于 处螺钉松动;二是主轴箱与床身联 接下来 ,笔者对 已经加工过 在厚度为40mm左右的工件上钻 接处镶条磨损,造成间隙过大。笔 的孔进行镗孔 ,发现噪声 明显减 孔、镗孔和倒角。具体加工步骤 者用工具检查联接螺钉并未松 。于 小,内孔精度不能满足要求 。笔者 是 :①选用直径为39mm的快速钻 是 ,笔者将z轴防护罩卸下 ,调整 细想 ,润滑系统损坏 ,z轴镶条磨 头 (也称 U钻)钻孔 。②用直径 镶条间隙。 损 ,造成z轴 间隙过大 ,主轴箱要 为40mm的双刃粗镗刀镗孔 (公差 具体调整方法是 :先将镶条 加工过程中产生振动。那么,x、l, 0.1mm)。③对各个孔进行倒角。 下面两个调整螺钉拧松一 圈;然后 轴会不会也是因为镶条磨损,间隙 笔者仔细观看整个加工过程 , 将镶条上面的两个调整螺钉拧紧一 过大而造成呢? 发现快速钻头在接触工件和钻入工 圈;最后用快速钻头加工一两个 判断X、l,轴是否间隙过大 , 件1mm左右时主轴箱振动较大,有 孔,观察主轴箱振动情况。如果振 最直接的方法是检查两轴的定位精 明显的左右摆动;双刃粗镗刀在整 动有所减小,可以继续调整镶条间 度和重复定位精度 。以检测x轴为 个镗孔过程 中伴随有明显的噪声, 隙,但要注意左右两个螺钉调整的 例,具体操作方法如下:①把磁力 圈数要一致。 表座吸在主轴箱轴头位置,将百分 定的,每一个位置都是唯一的,无 笔者在调整z轴镶条 间隙时, 表测量头与x轴的工作台一端端面 需记忆,无需找参考点,有效长度 发现导轨无明显的润滑油;拧开几 接触,并将表针调至0位。②在手 可以达到几百米 ,完全可以满足机 个润滑管接头,发现管 内根本没有 轮方式下 ,选择x轴 ,选择移动的 床的需要。 润滑油;再查看机床的电动润滑液 挡位 (0.01),沿顺时针方 向慢慢 参考文献: 压泵 电源正常,润滑油液位正常, 地摇动手轮20/],格 ,表针也移动 [1】杜国臣,王士军.机床数控技术 但是数码显示为 “0000”,液压泵 M【1_北京:中国林业出版社;北 根本没有工作;按照说明书重新设 京大学出版社,2

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