矿用液压支架立柱缸筒结构分析及改进措施.pdfVIP

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设备s维修 量 quiamentandMainJtenance 矿用液压支架立柱缸筒结构分析及 改进措施 兖矿集团机 电设备制造厂 (山东 273500) 赵彦梅 刘明磊 王世风 某开采所根据多年的设计、生产和使用经验, 即便拆卸下来,缸筒缸 口处的密封区也已经研伤, 在立柱和千斤顶的系列化、标准化和通用化的设计 使密封处间隙过大,导致密封失效。这种情况下, 中,立柱缸IZl联接大多采用螺纹联接。但为满足客 我们试 图加大0形密封圈的截面直径来恢复密封性 户要求,也设计了卡键联接的方式。 能,但效果不是很好。 针对以上立柱联接方式,在液压支架立柱加工 2.立柱缸口和导向套改进后的效果 装配现场存在着的装配方式为两种 :一是卧式装 通过对缸筒和导向套的结构进行分析后,我们 配,这种装配方式要求工件同轴度相对较低,立柱 首先将缸筒缸 口的方形螺纹第一扣的半牙去除,并 联接方式为卡键式的较适合这种方式;二是立式装 将螺纹第一扣的起始点车一个6mm的直 IZl(见图 配,这种装配方式要求工件 同轴度相对较高,螺纹 2),不再沿用改进前的 (见图1)螺纹第一扣用一 式联接的立柱应用这种方式效果较佳,但这种方式 个60。的斜坡进行加工。避免了在装配过程中,导 需要做与此结构相匹配的吊装工装且对操作者的技 向套的第一丝扣与缸筒的第一扣在压装接触的过程 术水平有较高的要求。然而在实际的生产过程中, 中,将第-#N的半牙损伤且不能准确定位,而致使 由于缸筒和导向套结构的问题造成缸筒缸 口密封区 导向套与缸筒不能正确认头而装配成功。为了防止 被研伤或螺纹丝扣损伤,导致缸筒和导向套报废的 导向套上的螺纹第一扣被损坏 (螺纹在车削过程中 现象屡见不鲜。现就此相关问题,我们做如下分 往往有起始的半扣螺纹比较薄弱),我们采用了两 析,并制定改进措施及方案。 种方式,一是车削后进行,利用铣床对导向套的起 1.改进前的结构分析 始半扣进行铣削掉;二是利用宏程序在数车加工时 立柱缸 口和导向套改进前的现象 (见图1): 直接将导向套的起始半扣去除掉。这两种方式在经 缸 口内壁采用方形螺纹扣结构,且密封在螺纹的前 济的角度考虑,第二种方式既方便快捷又不发生相 边靠近导向套的大 关费用。 端面,这种情况极 容易在装配过程 中 造成导向套和缸筒 图1改进前缸筒丝扣起始点 的螺纹研伤或缸筒密封区损坏,因为在立式装配的 图2 改进后缸筒丝扣起始点 过程中,导向套和缸筒的同轴度是很难达到图样要 求的配合公差,只要稍微倾斜和螺纹不认头就很容 3.结语 易由螺纹将缸筒密封区研伤;或者是即便认头了, 通过结构改进 ,500颗立柱进行试验,效果 良 如果不是正确的认头,导向套在缸筒内旋转几扣 好,没有再因为螺纹的结构问题,导致缸筒或导向 后,在导向套没有上到位的情况下,便会死死地卡 套报废的现象出现,值得推广使用。MW 在缸筒

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