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复杂电解质体系下铝电解优化生产实践.pdf

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复杂电解质体系下铝电解优化生产实践 1,2 1 谷万铎 温铁军 (1.伊电控股集团铝电解技术研究所,河南 伊川 471300 2.洛阳豫港龙泉铝业有限公司,河南 伊川 471300) 摘 要:冶金熔体的性质直接影响到冶炼过程的进行、冶金工艺指标及产品质量,对熔解温度、导电性、 导热性、熔解度等产生直接的影响。铝电解生产中电解质 (冰晶石+氧化铝熔体)具备有较好的熔解氧化铝能力, 有良好地导电性和流动性,熔体密度比铝液密度小 10%,利于铝液分离。电解质中的微量元素成分不同,导致 电解质性质发生极大变化。针对电解质中微量元素高 LiF、KF、MgF 含量的电解质体系,通过调整技术参数,规 整炉膛,同时添加一定量的激化剂,使电解质温度,溶解度和导电性基本趋于合理的状态,电解生产得以保持 平稳进行。从而探索复杂电解质成分下电解平稳生产的途径。 关键词:铝电解;高锂电解质;熔体体系;优化技术 1 前言 由于铝矾土品质因素,国内部分地区生产的氧化铝中微量元素含量增大,造成电解生产中 电解质锂、钾、钙等(以下简称高锂电解质体系,针对该体系进行的试验简称高导电电解质体 系试验)多种元素含量增大,这些元素极少参与反应[1],在电解质中逐渐富集,导致电解初晶 温度降低,电解生产温度只有 900-920℃左右,氧化铝溶解性能变差,炉底沉淀增多,槽内电 场紊乱。不仅是电流效率降低,电耗上升,更严重的是造成炉膛畸形,波动加剧,直接危及电 解正常生产。 高导电电解质体系试验项目,是针对不同电解质成分电解槽,特别是高锂、钾盐的电解槽, 通过技术条件调整,对槽膛进行规整,添加激化剂对电解质成分进行改善,增强电解质对氧化 铝的溶解能力,提高电解质导电性,降低极距压降,使电解槽在相同的电压下,增加极间距, 有利于炉邦的二次形成和电流效率的提高。从而使高锂钾成分电解质的电解生产高效平稳的生 产运行,我们在 300KA 代号为 09、10#两台电解槽进行试验,探索复杂电解质成分下电解平稳 低耗生产的途径。 2 高锂电解质体系电解生产状况 2.1生产现状 在试验槽生产系列中,长时期使用国产高微量元素氧化铝,电解质内锂、钙、钾含量逐渐 累积达到 4.3%、6.5%、1.8%以上,造成电解槽槽温低至 913-920℃左右,波动、闪烁、突发效 应大量增加,效应受控率在5%以下,氧化铝在电解质中溶解度大大下降,造成炉底沉淀;电流 效率降低,电解槽稳定性极差,电解质温度严重偏低,电解质流动性差,电解质中碳渣分离困 难,严重影响电流效率,并容易在槽内形成炉底沉淀,电解槽炉底压降达 350-400mv。 2.2高锂盐等对电解生产的影响 锂盐含量占电解质总量的1—2%,(几种微量元素之和不超过5.6%)时,可以降低电解质的 初晶温度,提高电解质导电性,liF 浓度增加1%时,相应的电导率平均增加0.0276S/cm,温度 作者简介:谷万铎,男,本科,铝电解高级技师,主要从事铝电解技术管理和技术研发工作。温铁军,男,大 专,铝电解高级技师,主要从事铝电解技术管理和技术研发工作。邮箱:luoyangwtj@126.com。 升高1℃,电解质的电导率大约增加0.003S/cm,提高电流效率,进而降低电压并降低电耗。但 由于长期的富集, LiF 含量超过 3%后,达到 4.23-5.13%,LiF 含量每升高标准 1%,将降低电 解质初晶温度8℃,KF含量每增加1%,将降低电解质初晶温度 3-4℃,GaF2 每增加 1%,将降低 电解质初晶温度 3℃[2],电解生产温度偏低,严重会影响氧化铝的溶解性能,容易引起炉底沉淀, 严重影响电解槽热平衡。 2.3 试验前试验槽状况 #09 电解槽是槽龄达2728 天的电解槽,试验前电解质分子比2.79-2.89,氟化锂3.59-4.3, 氟化钾 1.47-2.03,氟化钙5.15-6.7,原铝铁含量0.15,硅含量 0.53。极距压降 50mv/mm。 #10 电解槽是生产运行 2901 天高龄电解槽。试验前电解质分子比 2.74-2.86,氟化锂 3.74-4.3,氟化钾1.44-1.81,氟化钙5.15-6.74,原铝铁含量 0.148,硅含量 0.49。极距压降 43mv/

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