火力发电厂-四管-泄漏预防和检修管理技术与经验(牟扬信).pdfVIP

火力发电厂-四管-泄漏预防和检修管理技术与经验(牟扬信).pdf

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火力发电厂“四管”泄漏预防与检修管理技术和经验 牟扬信华电青岛发电有限公司 摘要:I足力发电厂中,锅炉“四管”圆高温,烟气等原因,使“四管”产生高温腐仕.磨损及氧化,如检修 和措施不当,往往造成“四管”泄漏事故。通过历次捡修现场捡壶探索,以为采取系统的组织管理及措施,采用 新的防磨技术,可以消除和减少。四管”泄漏。 关键词:“四管1 高温腐蚀磨损坊磨防爆组织管理 时前言 火力发电厂锅炉“四管”因受热面布置的位置不同,所处的温度也不同,传热方式也不一样, ;习而管子受到的损伤也不同。如水冷壁管由于受到炉膛火焰产生的辐射热,高温区域会产生管子 高温腐蚀,尾部受热面处在高温区域和烟气的对流冲刷,可能产生管子过热氧化,金相组织发生 变化及表面烟气冲刷磨损。近年来由于防磨检查经验的积累及防范措施得当,逐步控制了缺陷的 发生及扩大。我们认为防磨检查中,只要做好以下几点,锅炉“四管”的不健康状况基本可以实 现可控、在控。下面就华电青岛发电有限公司2X300^_ff/机组锅炉“四管”防磨防爆检查工作情 况介绍。 青岛发电有限公司2x300i啷机组锅炉为上海锅炉厂;l进美国cE公司技术生产的1025t/h, 亚临界中间再热控制循环锅炉,采用倒u型布置,一次中间再热,四角切向燃烧,燃用晋中贫煤. 平衡衡量通风。过热器设计出口压力18.3,温度541℃,再热器设计出口压力3,62MR。温度541 ℃,设计排烟温度修正前141℃,修正后130,6C。 同部位、末级过热器直径中5l×7,材质12Gr2MoWVTiB、省煤器20G,中51×6.5。 1 防磨防爆组织措施 锅炉检修前成立专项的“四管”防磨检查小组,由厂部下发正式通知,确定该组织机构成员 名单,防磨检查小组人员相对固定,不能随意更换,确保检查的效果质量。金属监督下发防磨防 爆项目,车间制定防磨防爆计划,确定检查范围。组织小组成员学习讨论,查阅上次检查记录, 确定重点部位。因停炉检修实际检修工期紧凑,防磨工作必须合理安排。停炉后采取运行方式放 水通风,待壁温降至60℃时,受热面清灰(消防水),在炉管壁温大于60(2时一定不能用水冲洗. 以免部分管子发生变形.合金钢管可能发生淬硬。清灰后马上进行尾部受热面检查.此时安排炉 膛内同步扎升降平台。受热面检查第一天人员应多些。一般8—10人,主要B的是抓紧检查备部 受热面管的总体磨损情况,掌握第一手资料.确定是否大批量更换管子,为检修工期赢得时脚。 第一天检查结束后,小组固定4—6人进入分组常规检查.编制专门的检查卡(表1),分工明确. 责任到人.检轰人员做到眼看、手摸、仪器测.逐排逐级细致检查,每天检查情况现场做好标记 硬记录.填写到榆查卡中.汇总上报车闻。尾部检查3天后,炉内平台搭好。防蘑小组转入炉内 对水冷壁进行测厚检查.检查磨损及高温腐蚀程度,确定管子是否更换及是否进行防高温腐蚀喷 涂,确定喷涂面积,便于准各材料,联系喷涂队伍,使检修准备环环相扣。 表1 防磨防爆检查卡 检查位置 年 月 日 检查部位 存在问题 检查人 整改措施 整改人 验收人 验收时间 遗留问题 2查出缺陷类型及处理 2.1水冷壁高温腐蚀 第一台机组投产后第一次大修,炉膛检查发现运行7000小时的水冷壁管子,出现向火面两 侧有切削状腐蚀,而且部在高温区域,腐蚀区域呈锈黄色,部分区域挂灰。经有关部门现场分析, 认定管子产生高温腐蚀,(最薄点管子测厚为3.6mm)超出四管防磨防爆导则30%的规定。 分析原因:由于引起腐蚀有多种原因,燃烧方式不当,加上燃用原煤煤质的问题,是此次高温腐 蚀的重要因索。 处理方法:(1)对整个高温区从17米开始每l米为一测厚标高,每隔5根水冷壁管测一点,对 管予进行普查,做好原始记录,对测得壁厚≤4.2mm的管子进行更换,更换后整个高温区域由山 东电力研究院喷涂铝镁合金防高温腐蚀涂层,涂层厚度大于20um,使用寿命3万小时以上;可 反复喷涂,对管子起到了很好的保护作用。喷涂后运行一个大修周期(4年)历次检查未发现涂 层脱落现象。(2).燃烧方式改造,由生技部与哈尔滨工业大学共同对喷燃器形式进行改造,改 造后炉内高温腐蚀现象有了明显减轻。 2.2尾部受热面管子的检查 m末级再热器管在每次大修割监视段检查的同时,在运行5万小时后对末级过热器、末级再 热器材

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