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- 2015-08-14 发布于未知
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一般工业技术
张劳社
(陕西化建工程有限责任公司 陕西咸阳 712000)
摘 要:应用可编程序控制器和变频器,运用到AIDA冲压机上,使该设备具有高可靠性的同时,也具有参数设置直观、方
便、操作安全等特点,取得了很好的效果。
关键词:冲压机 可编程控制器 变频器
中图分类号:TN77 文献标识码:B 文章编号:1002—3607(2012)06—0042—02
1.引言 入,16点输出,操作按钮、行程开关 、角度反馈等共汁
咸阳彩虹厂是1982年建厂 ,引进 日本AIDA公司C1 20点。16个输出点用来控制继电器电磁阀和变频器。与
系列冲床是一台关键生产设备,采用继电器控制系统, 原设备相比,增加了上死点的近接开关、电子凸轮角度
已使用20多年,电气部分严重老化 ,关键电气元件如凸 反馈等,使设备在检测方面更加完善 ,自诊断功能更加
轮选择行程开关 、运动监测器相继出现老化失效,而且 全面 。
原型号很难再购买,造成严重的连续冲压的恶性故障, 2.2调速系统采用变频器4[】
更严重的是由于设备采用人工手动操作 ,居高不下的故 原设备采用进 口日本FUJI调速电机 ,电机功率为
障率给人身安全带来严重威胁。虽已采取一些暂时的应 11KW。随使用条件不断变化,其中有两台设备需编入
急措施 ,如更换全部关键凸轮开关等,但这些不能从根 自动线生产,这就要求设备运转速度必须与 自动线整
本上确保整个系统稳定号陛能提高。经过充分考虑,同 体速度相匹配,即设备必须具备调速功能。我们选择的
时参照AIDA~、三代冲床设备的优点,对系统进行了全 是 日本三菱的FR—A540—11K型的变频器,该变频器功能
面改造 ,经过半年运行,取得了良好的效果,故障率大 强大:1)参数控制显示方面,设有外部控制 、Pu (面
为降低。 板 )操作及两者组合操作模式等多种选择 ;2)可针对
2.系统组成 各种不同的电机进行精细化的参数设置,使电机具备更
该系统由可编程控制器、变频器 、电子凸轮器等组 有效的运行特性 ;此外,由于采用变频调速 ,电机不可
成 ,系统结构框图如图1所示。 避免发出异常噪音,通过调整变频器 P“WM”频率 ,控
制电机噪音从金属式的音频改为无害的合成形音频。
在具体使用中,还增加了工频一变频切换电路,如
图2所示。使设备在手动生产时,仍使用工频工作,从而
延长了变频器的寿命。在参数设置上,可从安全角度设
o 定,接触器切换互锁时间等;在设备的操作面板上将电
机的转速用转速表显示出来 ,清晰直观。
2.3选用带旋转编码器的电子凸轮开关’【】
电子凸轮开关与机械式凸轮开关相 比,具有无磨
2.1可编程序控制器 损、精度高,可靠性强的特点;并与更换后的机械式
选用 日本OMRON的CPM2A一60CDR—A,它有24点输 凸轮开关连锁配合使用,达到真正意义上的双保险。
42 2012年 第6期
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