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滚煤机筒体焊接工艺的改进.pdf

维普资讯 第3l卷 第2期 烧 结 球 团 2006年 4月 SinteringandPelletizing 55 滚煤机筒体焊接工艺的改进 罗宗尧 刘海燕 李玉东 孙其奎 赵俊勇 (莱钢股份有限公司烧结厂) 摘 要 针对滚煤机使用中简体与滚圈连 _处频繁开焊的情况,分析了滚筒与滚嘲的焊 接性.改用 J506焊条,制定科学合理的焊接工艺,组织施焊后取得了良好的焊接效果。 关键词 滚煤机 焊接性 J506焊条 焊接工艺 性、延伸率均有较高的要求,这些都是普通 j422 1 日IJ 百 焊条不能满足的,应选用低氢碱性焊条。其次, 山东莱钢股份有限公司烧结厂 3号 105m 焊接工艺不够严格 ,由于焊接现场矿尘大 ,焊前 烧结机投产于2002年 12月,与之配套的滚煤机 焊缝附近的灰尘 、油泥等没有清理干净 ,焊接时 主要是承担混匀料外加煤粉等任务,滚煤机规 极易造成夹渣 ;焊件没有开适合尺寸的坡 El,焊 格为(2j3×7m。为利于排料,简体成 1.5。倾角, 接时焊不透 ;现场焊接 电流不稳定 ,时大时小 , 这使滚圈与挡轮 、滚圈与轮胎 问所承受的压力 焊接过程中容易造成咬边 、焊不透等;没有合理 较大;又由午设备运转过程中振幅大,滚圈与挡 的焊后热处理,致使熔敷金属晶粒粗大,韧性降 轮问角焊缝应力集 中较为严重 ,造成焊缝频繁 低 ,所有这些都在焊缝 中形成严重的焊接缺陷。 开焊,严重影响了烧结机作业率,制约烧结产 其三,焊接手法不够精致,焊接时,焊条没作适 量 。针对这一情况 ,2004年 6月,我们通过对滚 度摆动 ,致使液态熔融金属 中的杂质没及时逸 筒与滚圈的焊接性进行认真仔细分析 ,找 出了 出,滞留其中形成夹渣、气孔等缺陷。多层焊 焊缝频繁开焊的原 因。通过改用 J506焊条 ,制 时,清渣不及时,使焊接缺陷更为严重。 定并采用科学合理的焊接工艺进行焊接,取得 由于存在上述缺陷,设备运转过程 中滚圈 了良好的效果。 与挡轮间角焊缝在轮胎与挡圈问长时间反复变 形 ,形成疲劳变形 ,焊缝 中的焊接缺 陷 由小变 2 焊接工艺改进前存在的问题 大 。蠕动成为肉眼可见的裂纹。 由于先前对滚煤机筒体与滚 圈材料的焊接 性没有进行充分分析 ,造成焊接 中存在较多问 3 改进焊接工艺 题。、首先是使用的焊条为普通焊条(J422),J422 针对滚煤机在使用 中存在 的问题 ,经过对 焊条是酸性焊条 ,药皮为氧化钛钙型,焊接工艺 筒体 、滚圈焊接性进行科学分析后 ,于 2004年 6 性能好 ,熔渣流动性好 ,脱渣容易,电弧稳定 ,飞 月制订并实施 了新 的焊接工艺。 溅少 ,焊波整齐,被广泛应用于低碳结构钢焊 3.1 焊接性分析 接。但是由于滚煤机滚圈材质为 ZG310~570, 3.1.1 滚 圈 其有害杂质 S、P较多,J422焊条的抗裂和抗气 滚圈的材质是亚共析钢 (ZG310~570),金 孔性不够 ,再加上滚圈与简体间的焊缝在运转 相组织为先共析铁素体和珠光体。化学成分及 过程中承受较大的冲击载荷 ,对焊缝的冲击韧

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