ZG30CrMnSi构件开裂原因分析.pdfVIP

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一般工业技术

维普资讯 理化检验一物理分册 V0I 36 No 2 2000年 2月 PTCA (PART A :PHYSICAL TESTINGr) Feb 2000 ZG30CrMnSi构件开裂原因分 塑 (舞阳钢铁公司钢研所 舞阳462500) 摘 要 对水压试验 时开裂 的 ZG3OCrMt~Si构件 进行 7分析 认 为 ,台碳量超 标 ,追 成 组 织异 常、硬度过高,是导致构件产生断裂 的原 因。 主题词 精铸 30CrMnSi钢件 等温淬欠 ANALYSISON CRACKING OF zG3 LiYuqi (Stee1Institute.WUYANG ironandSteelCo ) Abstract CrackingofisothermalquenchedZG30CrMnSistructuralcomponentduringhydraulictestwas analysed Excessivecarboncontentintheqsting.which caused abnormalIllicrostructureandhigherhardness. ~v,a8ldemifiedasthecauseoffallure. Keywords Precisecastnig30CrMnSi Isothermalquenching Transformationpoint Lowerhainite Sorhite 精铸 30CrMnSi钢构件退火后经 900士10。C盐 从开裂的构件上取样,观察显微组织,其组织均 浴炉加热,保温 1Omin,然 后在 410士10。c保温 由晶粒粗大的上贝氏体+隐针马氏体组成 ,见图 :, 30min进行等温淬火,随后经 70MPa持续 20s的水 而且钢的晶粒特别粗大 (2~3级)见图3 同时在一 压试验 在水压试验时,发生了从未有过的开裂和掉 些晶粒粗大的显微组织中发现有沿晶裂纹。但未开 底现象,见图1,其废品占50 左右。为确保产品质 裂的构件的显微组织均为下贝氏体+索 氏体组成, 析 量,对开裂和未开裂的铸件进行了硬度检验、金相检 见图 4。 查和化学成分分析,找出了破裂的原因,并在冶铸工 艺上采取了相应的技术措施 ,解决了质量问题 图1 构件 1 检验 1.1 断 口及低倍分析 图2 上贝氏体+隐针马 氏体 600X 观察掉底和断开的构件 ,开裂的路径是由径向 转为轴向,见图 l。断 口呈结晶状 ,无塑性变形.对未 1.3 开裂与未开裂构件显微组织、硬度检验 经水压试验 的铸件按有关技术标准加工成低倍试 检验结果见表 1。 样,热酸蚀后未发现铸件端面存在宏观铸造缺陷。 1.4 化学成分分析 1.2 金相检验 对未开裂和破裂构件取样进行化学成分分析 · 86 · 维普资讯 李玉奇等:ZG30CrMnSi构件开裂原因分析 表 1 开裂与未开

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