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(3)18:40氧气球罐氧气压力达 1.4MPa,与 警钟 。为了避免类似大停气事件给安钢生产造成的
23500m/h空分设备送氧压力相等,全开23500m~/h 经济损失,制订了如下整改措施:
空分设备与两套 14000m3/h空分设备并联阀 (并网 (1)在大停气的情况下,在球罐区加装4个截
1和并网2),抢修工作圆满结束。 止阀 (见图1中加 1、加 2、加 3和加 4阀)。在正
5 泄漏的原因与经济损失 常供氧时,加 1、加 3和加 4阀处于全开位置。关
闭加 2阀,两套 14000m’/h空分设备生产的氧气可
经多方分析,泄漏的原因是中压氧气管道与法
以进球罐;当球罐区球罐及管道 阀门出现故障或需
兰的焊缝年久腐蚀 ,特别是 1 ~44个球罐的4
检修时 (如类似此次事故时),就没有必要大停气
个球动阀和4个止 回阀已投运 15—2O年,长年累
来检修,只需将加 1、加 3和加 4阀关闭,打开加
月工作在 1.5—2.5MPa的中压氧气负荷中,不问断
2阀,使来 自两套 14000m3/h空分设备的氧气不进
地长期服役,由于工作压力的反复变化,导致多处
球罐 ,管路可以与球罐隔离,同时又不影响向~炼
焊缝因应力集中及疲劳损伤发生渗漏并缓慢扩展,
轧、二炼和炼铁等用户供氧。既节约了能源 ,又避
直至发展为大的裂缝产生泄漏。
免了大停气给安钢生产带来的经济损失。
此次制氧厂球罐区多处法兰渗漏的抢修工作历
(2)在球罐区高压氮气与中压氮气管间加装 1
时9.5h,因为两套 14000m/h空分设备各 送氧
个截止阀 (见图 1中加5阀),仅需2m管道 ,随时
15000m /h,16000m /h空分设备 因氧气压力高,
可以实施。加装后,打开加 5阀即可将高压氮气并
实际没有送氧,所 以少供氧气量 :9.5× (15000+
人 中压氮气管网,从而避免了在吹扫、投运氧气管
15000+6000)+6×400×20=390000m3o,以每 It钢
道和氧气球罐时因降低氧压机送气压力使氧气放散
耗氧 60m 计,少炼钢 :390000÷6O=6500t;以每
造成的能源浪费,结束 了安钢以往氧压机降压并网
1t钢效益 250元计,直接经济损失:6500×250=
造成氧气放散的历史 ;同时避免了炼钢 、炼铁因氧
162.5万元 。
压机降压、氧气压力过低导致生产节奏减慢所造成
来 自安钢生产计划部统计 :抢修 9.5h,当天
的经济损失,并且大大缩短了安钢氧气、煤气等管
比平时实际少产铁 6500t、少产钢 7500t。以每 ll铁
网吹扫和打压所用时间,节能效果显著。
效益300元、以每 lt钢效益250元计,间接经济损
失 :6500×300+7500×250=382.5万元
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