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变换工段更换催化剂及技术改造总结.doc
变换工段催化剂升温硫化及技术改造总结
曹安军 马九会
(山西永济中农化工有限公司 044500)
0 前言
山西永济中农化工有限公司是以煤为原料的中型氮肥厂,目前生产能力为:合成氨140 kt/a ,尿素180kt/a ,甲醇60kt/a 。共有两套变换系统,一套为中低低工艺;一套为0.8Mpa全低变工艺。该全低变工艺系2005年6月投运,至今已运行四年,催化剂已到后期,出现变化气中co含量超标、蒸汽消耗上升、系统阻力高等影响生产的因素。同时由于甲醇价格持续下滑,想进一步降低甲醇进口co已不太可能。为了最大限度地调整氨醇比,经公司研究决定对该全低变系统进行改造,由湖北双雄催化剂有限公司提供催化剂和技术指导。
全低变工艺流程
1.1气体流程
来自压缩二段的半水煤气,经煤气冷却器将煤气温度降至45℃以下进入油分,气体在丝网作用下除去油污,然后从饱和塔下部入塔并与塔顶下来的热水逆流充分接触,增湿、提温后进入汽水分离器中,分离掉气体中的水分。在分离器出口补加蒸汽,使气体温度达到120℃左右,进入预热交换器管内与管间来自热交的变换气换热,使气体温度达到170--180℃,再进入热交管内与来自低变二段的变换气换热,使气体温度达到210,经系统内电炉进入低变炉一段上端的净化层处理其中的有害物质。然后进入催化剂层反应,出低变一段的气体温度高达380℃,然后进入喷水净化器,经喷水降温后进入低变炉二段,出低变二段温度为290℃的变换气经热交、预热交与管内的半水煤气换热后,进入低变炉三段进行反应后,进入一水加热器与来自热水泵的热水换热降温后进入热水塔,出来后进入冷却器,然后经气水分离器分离掉部分冷凝水后送至变脱工段。
1.2热水流程
循环热水从热水塔出来,经热水泵加压后送至一水加热器管内回收变换气热量后,进入合成水加热器加热后,送入饱和塔上部,增温、增湿半水煤气后,从饱和塔下部出来进入水水换热器,与软水岗位来的软水间接换热后,进入热水塔再次回收热量后,从下部出来进入热水泵依次循环。
2. 系统降温及催化剂的升温、硫化
2.1降温
全低变降温在我公司属第一次,此次采用的是开四机循环降温的方法,即从变换出口回到罗茨机进口。
降温措施:
(1)前期用冷副线降温。(2)整个降温过程热水循环系统正常开(3)开两台增湿泵,变频调到最大,用喷水降二段温度。
降温失误及今后注意事项:
此次降温虽按照降温方案在规定的时间里把温度降到指标,但降温不是按照一、二、三段的顺序来降,而是二、三段先降下来,最后一段才降到位。这主要是由于喷水量过大二、三段大量带水造成的,停车打开变换炉后也证明了这一点,下次降温必须注意露点温度,低于露点温度时必须停止喷水。再一个就是此次降温安排时间太过仓促,必须保证40~48内逐步把温度降下来。
升温硫化
本次硫化采取的是放空硫化的方法,用来自罗刺机出口的煤气进行硫化,用汞柱调节硫化气量的大小,为了使硫化彻底,分别在各段新配了CS2添加阀门。
2.2.1 电炉功率分配:
本次升温共用两个电炉,一个是系统外电炉,功率为240KW;一个是系统内电炉,功率为600KW。
2.2.2 升温硫化:
阶段 时间(h) 热点温度 (℃) 电炉出口 (℃)
升温 9 200 200
硫化初期 24 280 230
主期 (一段) 18 415 300~330
二、三段 26 410 350~370
降温置换 9 350~370 200~220
2.2.3 要点:
此次升温硫化共用时86小时。
共用CS2 8吨,平均每方催化剂用123 kg.。
共装催化剂51m3(其中旧的6m3),抗毒剂14m3(其中旧的4m3)。
为了保证催化剂的低温活性,本次硫化低温时恒温时间比较长,目的是在250~260℃内使各段硫化完全,彻底穿透,各段出口H2S 3g/m3以上时,再考虑提温。
采用各段分别加CS2的硫化方法,即一段出口H2S 10g/m3以上时,停一段开二段硫化副线,改从二段进口加。依次二段完了三段。
用气量大小、CS2添加量、电炉功率大小来平衡各段温度,确保温度平稳地控制在指标之内。
当各段出口H2S都到指标后,开始降温,停硫化流程倒用煤气流程,全线贯通。用进口阀门控制气量大小进行降温置换。
此次硫化用点燃三段后放空的方法,大大降低了操作
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