焊筋电机转轴断轴原因分析.pdfVIP

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焊筋电机转轴断轴原因分析.pdf

54 ·焊接质量控制与管理 · 焊接技术 第 40卷第2期 2011年2月 文章编号:1002-025X(2011)02—0054—04 焊 筋 电机 转 轴 断 轴 原 因分 析 赵清林。汤一兵 (湘潭电机股份有限公司 质量管理处,湖南 湘潭 411101) 摘要 :在 1年 中连续出现6台YKK3554—4型 250kW,6kV 电机运行半年左右转轴突然断裂。通过对断轴及焊缝进行强度校核 、化 学成分、力学性能、金相组织、断口分析、扫描和能谱分析,结果表明:焊筋 电机转轴断轴的主要原因是:焊接封头处焊条 电弧焊焊 缝存在组织疏松 、夹渣和裂纹 、孔穴及未熔合 区,母材近焊缝区金属受焊接过热影响,组织粗大,产生脆硬现象;焊前预热不够和焊 后退火不够。电机轴母材存在魏 氏组织 ,冲击韧性低 。焊接缺陷在交变的旋转弯曲载荷作用下产生严重 的缺 口效应. 形成 了很大的局 部应力集 中,集 中的应力作用于存在魏 氏组织、冲击韧性低 的母材上,导致焊筋电机转轴发生疲劳断裂。查 出了断轴 的原因, 提 出了 有针对性的改进措施 ,并付诸实施。 关键词 :焊筋电机转轴 ;焊缝 ;疲劳断裂;应力集中 中图分类号 :TG444.77;TG444.1 文献标志码 :B 断裂位置 的剪切应力为 14.7MPa.正应力为 7.55 0 引言 MPa,应力很低 ,所 以设计时一般 只考虑抗剪强度 YKK3554—4型 250kW,6kV电机运行半年后转 和刚度 轴突然断裂 ,该转轴采用 +140mm轧制 35圆钢 .均 如果断裂位置 (危险区)在母材或焊缝无缺 陷. 布焊接 6个筋板 (2个宽 30mm,4个宽 20mm),机 疲劳寿命接近无穷大 。如果断裂位置 (危险区)在母 加工而成 。焊接采用 (Ar)80%+~o(co2)20%混合气 材或焊缝存在长 1mm的原始裂纹缺 陷.每天承受 体保护焊,为减少气保焊引弧、熄弧时的热冲击 .筋 200次冲击载荷 ,根据哈尔滨工业大学提供的评估方 板两端各留 50mm采用焊条电弧焊封头。焊前预热 法,计算得 出经 490.5天疲劳断裂 。 温度为 150~250℃,道间保温150oC,焊后热处理 1.2 化学成分和力学性能检查 温度为250~300℃,磁粉探伤后进行 600℃退火 。该 根据 GB/T699--1999 《优质碳素结构钢》,在断 转轴断裂在焊条电弧焊封头处 轴上取化学成分试样 、纵向拉伸和冲击试样分别进行 化学成分和力学性能检查 ,结果见表 1和表 2。从表 1 材质和性能检验 l和表 2中可以看出,化学成分符合 国家标准 ,试样 根据哈尔滨工业大学焊接室的报告 中提供的方法 的抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率均符合 进行了强度校核和寿命评估,采用光谱分析仪和碳硫 要求 ,由于没有进行热处理 ,冲击吸收功则只有标准 分析仪对母材化学成分进行检测 ,MTS800材料测试 的 2/5,所 以该断轴母材呈脆性状态。对断轴进行焊 系统进行室温力学性能检测 ,ZEISS—AXIO0金相显 后力学性能检查 ,结果见表 3,可以看 35钢焊条 微镜进行金相检验 。JSM56o0LV Oxford—Inca扫描电 电弧焊的焊接性能很差 ,该断轴熔合线一4O℃时的冲 镜一能谱仪观察断口焊接质量 ,并对夹杂进行了X射 击吸收功仅 l0J左右,熔合线严重脆化,在冲击负 线能谱显微分析。 载下很可能在该处起裂。

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