LIFTBOAT钻修机的研发和应用.pdfVIP

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一52一 石 油机械 000 抽油泵泵筒的微量变形将直接影响抽油泵的漏失 油田为例,/,38mill常规泵普遍泵挂在2m以上, 18.6 量…。而超深低漏整筒抽油泵的工作泵筒悬浮于 在此种深度下泵筒实际承受的压力为旧1 MPa。 外管油液内,内外压差为0,这样就使得T作泵筒 从表2可看出,常规抽油泵在井下工作时承受 长时间处于无压力的环境中工作,可以有效地减少 压强为18—19MPa,其实际漏失量为215mL/min, 泵筒变形,从而减少漏失量。同时。增加了承力外 已接近国标规定的最高值235mI/min;而超深低漏 管,可以使抽油泵的许多工作零件处于保护状态, 整简抽油泵的漏失量为140mL/min,仅为国标最高 有效减轻各个工作零件的受力及损害。 值的59%。因此,随着油田抽油泵泵挂的加深,造 1.4主要技术参数 成抽油泵所受压力的增大,导致漏失量增大,从而 MPa 表1为5种型号超深低漏整筒抽油泵的主要参 降低泵效。根据试验结果分析,在标准压力10 数。其中,泵冲程均为5.1m,连接抽油杆直径均 下超深低漏整筒泵的漏失量比普通的泵减少了25% 为19mm。 左右。随着压力的逐渐增大,到20MPa时,超深低 表1超深低漏整筒抽油泵的主要技术参数 漏整筒泵与普通泵相比可以减少42%左右的漏失 量,更显露出该泵的低漏效果。同时,由以上试验 数据可以推断,随着泵挂的加深,常规抽油泵的漏 失量会逐渐加大,与标准漏失量差值更大。而超深 低漏抽油泵的漏失量将在30MPa压力甚至更大压力 下,才可能会接近∞8mill常规泵的极限漏失量。 由以上理论计算及试验数据可以推断,超深低 漏整筒泵可以实现超深井作业。 2.2现场应用 2009年,中原油田分公司采油一厂开始在注 2 现场试验及应用情况 采不完善区块及构造边角部位的低能、低产抽油井 应用超深低漏整筒抽油泵4口井,平均泵挂深度为 2.1现场试验 2548 m,措施后平均单井日增液2.6t,日增油 为-r验证超深低漏整筒抽油泵的低漏效果, 1.2t,泵效提高11%,已阶段性增油560t,创经 2008年11月,在濮阳市信宇抽油泵厂开展了抽油泵 济效益224万元。 漏失量试验,并对各项数据进行测量和对比。笔者 以4,38rain常规抽油泵为例,采用配合间隙为I级的

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