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“鑫益杯”优秀论文交流会
【安全与环保】
稀盐酸储槽抽裂事故的分析
王欣荣。
(广西柳化氯碱有限公司,广西柳州545006)
[关键词]盐酸储槽;盐酸脱吸;抽裂事故;原因分析
[摘要]分析了盐酸脱吸工序中稀盐酸储槽抽裂事故产生的原因;通过稀盐酸储槽的压力式液位计DCS历
史曲线记录来间接分析稀盐酸储槽内压力变化情况,剖析负压的形成过程。结果表明:脱吸塔产生较大的负压是
因为系统急停、温度下降后在略低于盐酸溶液恒沸点时发生冷凝相变而引起的。
1 事故经过 脱吸后的稀酸经两级冷却后进入稀盐酸储槽V一
2701。
2011年3月14日上午9:15左右,广西柳化氯
碱有限公司PVC分厂转化工段盐酸脱吸装置因一 2.2事故的原因分析
级氯化氢冷却器进口膨胀节垫子泄漏,需要紧急停 被损坏的稀盐酸储槽V一2701是一个①
3000×3
车处理。约9:30开始停车,关闭蒸汽手阀,切换进 750,体积约24.7m3的玻璃钢储槽,其液
酸阀,关闭冷却器5℃水的手阀,关闭盐酸脱吸氯化 位计量程为2.7m,在这次事故中被抽变形和开裂,
氢去混脱系统阀门。9:45,主控操作人员打开下酸 从损坏的情况来看,是由于受较大负压引起。
调节阀LV一2701,将脱吸塔底的稀盐酸排人稀盐 整个盐酸脱吸系统及稀盐酸储槽中显示压力的
酸储槽,阀门开度约为55%,持续时间约2min,液 仪表只有脱吸塔顶压力PI一2704和氯化氢送出压
力PI一2705,但量程没有负压显示。
位从56.7%降至0。约9:57,由于稀盐酸储槽液位
481.1 2.2.1 事故发生时Dcs历史记录
高(远传液位计显示2 mm),操作人员将稀酸
泵送至成品罐区,至10:11结束,远传液位计显示 (1)稀盐酸储槽V一2701内的“液位”变化。
264
mm。在此期间,仪表人员想维修远传液位计,
曾短暂关闭液位计根部阀。10:23左右,稀盐酸储
槽V一2701被拉裂变形并发出较大的撕裂声,现场
人员听到声音后立即打开负水封的排水阀,过了1
min左右,变形的稀盐酸储槽回复原形,这时稀盐酸 停下来了。停泵时,槽内液位只有短暂的反弹(G—
储槽已损坏,并有少量盐酸及酸雾漏出。而且在后 H点,G:液位264.395mm,时间:10:11:04),随后
来维修稀盐酸储槽时,发现氯化氢的一级、二级冷却 槽内的液位还是继续下降。这说明:造成稀盐酸储
器及气水分离器的冷凝酸下酸管插入稀盐酸储槽内 槽V一2701内的液位下降并不仅仅是稀酸泵P一
的塑料管已断裂。 2701开泵抽酸所致,还有其他原因。
2事故分析 稀盐酸储槽V一2701没有装压力表,无法直接
2.1脱吸的工艺流程 知道槽内的压力变化。但该槽装的远传单法兰液位
脱吸工艺简要流程见图1。来自转化的浓酸经 计是重力式(压力式)的液位计,通过液体对液位计
预热后进人脱吸塔T一2701的上部,塔底浓度较低法兰膜片产生压力来测量液位。在这次事故中,可
的盐酸通过再沸器用蒸汽加热。脱吸后的氯化氢气 通过液位的变化曲线来判断和分析稀盐酸储槽内的
体经两级冷却和气水分离后送到转化氯化氢总管; 压力变化。
*[收稿日期]2011—07—11
[作者简介]王欣荣(1968一),男,工学硕士,高级工程师,毕业于南京理工大学和华东理工大学,多年从事氯碱的技
术、生产和管理工作,参加了大型氯碱项目的筹建、建设、技改、运行管理等,已发表论文10余篇。
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