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石油化工自动化
维普资讯
过程控制实施技术 石 油 化 工 自 动 化 ,2008,2:79
AUTOMATION IN PETRo—CHEM ICALINDUSTRY
C5罐区装置中PLC的应用及分析
蔡旭庆 ,王红英
(兰州石化 维达 电仪分公司 ,甘肃 兰州 730060)
摘要 :介绍了兰州石化公司 140ktC5罐区装置中可编程控制系统 (PLC)的软、硬件配置、网络结构及系统的运行情况
分析 了该系统流量累积程序存在的问题,并 阐述 了解决问题的办法。
关键词 :批量控制;可编程控制器 Profibus总线;堆栈
中图分类号 :TP273 文献标识码 :B 文章编号 :1007—7324(2008)02—0079—02
1 引 言 动化结构 ,易于今后 的系统扩展。过程控制、监视
140ktC 罐 区装置是 2006年兰州石化公司 和使用所需的故障诊断等功能设置于 PLC内。这
为大乙烯项 目配套上的 1套装置。该装置主要用 些功能包括 :实时钟 、继 电器和锁存继电器、过渡
来进行 C 物料的储存及汽车装车,可实现连续进 触点、计时器、计数器、算术运算 、逻辑功能、移位寄
料计量及间歇打料装车的批量控制。 存器等。智能化的诊断功能连续监控系统工作是
工艺要求PLC能自动检测 4个 球罐的液位 否正常 ,并记录错误和特殊系统事件 。
信号,根据C5液位的不同,自动控制进 口阀门的开 b)接 口模块 IM153—2。共 2块,用于多机架
关 ,合理地控制球罐的液位;对装置的C5流量、蒸汽 配置中主机架和扩展机架之间的连接,可扩展多个
流量、氮气流量等进行显示 ,并进行累积;装车系统 机架 ,各机架之 间的最大距离为 10m。实际应用
共有4个控制 回路实现对相应 阀及流量的批量控 中配备有 2个扩展机架 ,扩展机架上有接 口模块和
制,满足C5装车的工艺要求。同时,系统还对过程中 信号模块,其 中数字量输入模块 4块 、输 出模块 1
的压力、温度、机泵状态、电动阀门状态等进行显示。 块 ,模拟量输入模块8块 、输出模块 1块。
2 PLC控制系统 3 网络结构
该装置最重要部分就是 PLC,它 的好坏将关 第 1个通讯 网络:PLC与人机界面间的通讯。
系到整个装置生产运行的成败 。该系统 的PLC主 采用 MPI方式 ,速率为 187.5Kbps,两者可 以周
要选用的是西门子 CPU315—2DP系列模块。根据 期性地交换少量 的数据 ,在系统 中该通讯完成将
工艺的要求,PLC采用的是主、从站结构,由 1个主 PLC中处理后的各种现场运行数据送就地人机界
站、2个从站和 2个 PC站 (上位机)组成。用 S7— 面显示 ,同时可以将人机界面输入的控制命令送到
300CPU315—2DP系 列 CPU 模 块 做 主站 ,S7— PLC,控制设备的运行 。
300CPU315—2DP系列 I/O模块作从站 ,主站通过 第 2个通讯网络:将控制箱分为主控制箱与
Profibus总线电缆和接 口模块与从站通讯,这样 的 分控制箱 (ET200远程终端),两者采用 Profibus
构架既保证 了PLC的先进性又为用户节省 了成 总线通讯 ,利用Profibus现场总线通信方式,传输
本 。主站由1个底板和电源模块 、CPU模块、通讯 速率最高可达 12Mb
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