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石油化工自动化
过程控 制实施技术 石 油 化 工 自 动 化 ,2009,3:72
AUTOM ATION IN PETR()_CH EM ICAL INDUSTRY
柴油加氢装置反冲洗控制
系统的改造与实现
陈 坤
(北京燕 山石油化工公 司炼油厂 研究发展 中心 ,北京 102503)
摘 要 :反冲洗在柴油加氢装置中非常重要,针对原气动 自动反冲洗过滤器控制系统的缺点,设计了以CS3000系统为控
制平台的自动反冲洗控制系统 ,介绍了设计和实现方式 。反冲洗控制系统改造后现场运行 良好 ,减少仪表维护工作量 、提高 了
精度、反 冲洗时间设置简单 、方便工艺人员操作 与监控 ,推广价值大 。
关键词 :柴油加氢装置;反冲洗;电磁阀;顺控表
中图分类号 :TP273 文献标志码 :B 文章编号 :1007—7324(2009)03—0072—03
1 引 言 预定值而发来的反冲洗启动信号进入控制器后,推
北京燕山石油化工公司炼油厂 1Mt/a柴油加 动二位五通气阀,接通了控制气路并分二路进入步
氢装置主要以催化柴油为原料生产低硫 、低芳烃、 进信号发生器 :一路经脉冲发生器后 向步进器发
高辛烷值的新标准优质柴油,提高炼油厂柴油市场 出整定好的等待时间间隔脉冲,另一路送入步进器
的竞争力 。因为催化柴油中含有固体杂质,这些杂 中心输入孔 。在两路气源的配合作用下,步进器环
质污染物如果被带人反应床层 ,会堵塞催化剂 ,过 形输出即依次按整定的时间间隔发出各滤筒的反
早造成反应器压 降增加,催化剂活性下降,这样会 冲洗信号 ,经二位五通阀放大后送入三通球阀执行
使精制柴油性能下 降,影响产品质量 ,同时增加压 器的气缸 ,从而完成三通阀按 即定时间依次旋转 ,
缩机的负荷 ,使成本增加。所以该装置采用了反冲 实现了过滤器各滤筒的逐一反冲洗。其工作原理
洗过滤器 。为了减少频繁的人工切换操作和繁重 如图 1所示 。仪表气源压力为 0.4~O.8MPa,控
的过滤器清洗工作 ,避免不必要的停工,保护价格 制器输出为 0.2~0.25MPa。
昂贵的催化剂 ,延长装置 的操作周期 ,降低生产成
差压控制器 过滤器 油雾器 滤筒
本 ,采用高效 自动反冲洗过滤器是十分必要的。
出料总管
该装置在 2000年开工时安装 了某厂家的 自动
仪表气源
反冲洗过滤器 。在开始运行一年多的时间里很好 电源
地实现了免维护控制功能 ,但在装置投用不到3年
的时间里 ,该气动控制器就暴露出以下问题 :差压 进料总管
控制器差压设定是根据标尺上的指针来设定 ,存在
很大的误差 ,反冲洗差压只能大概设定在某个范围 反洗排放管
之内,不能给出具体值;步进信号控制器各信号线
图 1 自动反冲洗控制
接头漏风严重 ,控制信号失真,其 中一 台控制器的 过滤器工作原理
输出紊乱,无法投用 ;脉冲发生器的频率调节不方
3 反冲洗控制器的改造与实现
便,反冲洗时间
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