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石 油 与 天 然 气 化 工
CHEMlCAL ENGINEERING OFOIL & GAS 3O7
100kt/a硫磺 回收装置尾气处理单元改造
王 吉云
(大连西太平洋石 油化 工有限公司)
摘 要 为达到环保排放要求 ,大连 西太平洋石化公 司对 100kt/a硫磺 回收装置尾气处理单
元进行 了改造 。本文从改造背景 、方案的比选、实施和改造后的效果等方面对整个改造过程进行 了
比较全面的论述 。通过改造前后 的经济环保指标 比较表 明,此次改造 完全达到了预期 目标 。
关键词 硫磺 回收 尾气处理 装置 改造 方案 环保
D()I:10.3969/j.issn.1007—3426.2010.04.011
l概 述 复意见 ,满足环保的排放要求 ,也必须对 100kt/a硫
磺 回收装置的尾气处理部分进行改造 。
大连西太平 洋石化公 司 100kt/a硫磺 回收装
置是 1992年从法 国气体工程公司引进 的,尾气处理 2方案比选
单元采用法国 IFP的专利技术 ,工艺技术为液相低 2.1备选方案的确定E ]
温 Claus工艺 。装置 于 1996年全面建成并部分投 目前 ,能满足 GB16297—1996标准的尾气处理
入运行 ,1997年 9月全面投入运行。装置设计总硫 工艺主要有加氢还原工艺 ,这也是 国内采用最多的
收率为 99.5 ( )左右 ,排放烟气 中SO。约为 2000 一 种工艺 。由于在此之前 ,我公 司新建 了一套采用
mg/m。~3000mg/m。,排 放速 率 120kg/h左右 。 SSR工艺的 80kt/a硫 磺 回收装置 并一 次开车 成
由于达不到 GB16297—1996{大气污染物综合排放 功,所 以很 自然地将 SSR工艺确定为备选方案之一
标准》要求的 SO 排放浓度≤960mg/m 的指标 , (方案 1)。
对周边地区的大气环境造成了较严重 的污染 。特别 法国IFP公 司的 Clauspol工 艺经过 近几年的
是该工艺由于 自身 的缺陷 ,采用 的溶剂在操作和储 不断革新 ,文献报道其总硫 收率也可达 到 99.9 左
存期 间极易被氧化而产生降解物 。这些降解物会逐 右。正好此时法 国 IFP了解 到我公司硫磺 回收装
渐积累,与反应 中生成的液硫很难有效分离 ,最后导 置尾气处理单元计划进行改造 的信息 ,便主动与我
致尾气不得不经常切除 ]。另外 ,该工艺要求上游 方联系 ,并提供了相应改造方案 的技术报价。考虑
Claus单元 H。s/so 必须严格控制在 2:1的范 围 到 IFP对装置 比较熟悉 ,其技术也可达 到环保标
内,这是正常操作很难实现的。综合 以上两方面 的 准,因此 ,最后 将其确 定 为另一 个备 选方 案 (方 案
2)。
原因,100kt/a硫磺 回收装置尾气处理 单元的改造
问题就显得非常迫切 。 2.2备选方案的内容
与此同时 ,国家环保总局在对我公司申报的 “十 2.2.1方案 l的内容
五”二期项 目环境影响报告 书审查意见 的批复 中明 (1)拆除 目前的 Clauspol尾气处理单元 ;
确指出:现有 100kt/a硫磺 回收尾气排放超标 ,必 (2)拆除尾气焚烧炉后部烟道 ,新增尾气加热
须进行改造 ,确保其和新建的 80kt/a硫磺 回收装
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