孤岛油田采出液处理工艺改进措施及效果.pdfVIP

孤岛油田采出液处理工艺改进措施及效果.pdf

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石油天然气学报 2012年11月 第34卷 第l1期 ·262 · JournalofO11andGasTechnology Nov.2012 Vo1.34 No.11 孤岛油 田采出液处理工艺改进措施及效果 孟德嘉,谭 洁,郑向峰 李海军,郭全杰 (中石化胜利油田分公司孤岛采油厂,山东东营 。’) [摘要]随着油田的开发,采出液量增加,含水逐步升高,特别是采出液含聚后,油水处理难度增加,原 来的处理工艺开始 出现不适应状况。一、二次沉 降罐效果变差,原料油含水逐步升高,站 内循环处理量 增大,整个脱水系统能耗明显上升 ;由于油水沉 降效果变差,脱水系统分离出去的污水含油高,加重 了 污水处理站 的处理负荷 ;污水站采用 “重力、混凝沉 降”工艺,处理后 的污水含油、含悬浮物很高,细 菌含量高,达不到注水水质要求 。为此,推广应用 了预分水工艺,大大降低 了后段 的处理负荷,提高了 污水站的来水水质 ;通过 四段沉 降及大罐抽底水流程改造 ,保证 了外输原油含水指标 的稳定 。通过污水 处理工艺不断改进及药剂筛选优化 ,外输污水水质得到明显改善 。 [关键词]孤岛油田;采出液处理;含聚;污泥;腐蚀 [中图分类号]TE357.6 [文献标志码]A [文章编号]1000—9752(2012)11—0262—03 孤岛油田油品性质属于环烷基重质稠油,具有密度大、黏度高、沥青质、胶质组分含量高的特点, 油水处理难度较大 。随着注聚和热采稠油的开发 ,孤 岛油 田形成 了典型的 “重质油+热采稠油+高含 聚”采出液,油水乳化程度升高、水相黏度增加,携带悬浮物量增加,油水不易分离,原油脱水难度逐 步增加。 1 采出液处理现状 孤岛油田共有联合站 6座,采 出液处理能力 7000×10t/a,原油处理能力 720×10t/a,采用重力 沉降+热电化学脱水工艺。共有污水处理站 6座,设计能力 16×10m。/d,目前实际处理污水 14.1× 10m。/d。除孤三、孤六污采用 “重力沉降+二级气浮”工艺外,其他各站均采用重力沉降工艺。 1.1 原油脱水系统 孤岛油 田油品性质属于环烷基重质稠油,具有密度大、黏度高,沥青质、胶质组分含量高特点,油 水处理难度较大。随着注聚和热采稠油的开发 ,孤岛油 田形成了典型的 “重质油+热采稠油+高含聚” 采出液 ,油水乳化程度升高、水相黏度增加 、携带悬浮物量增加,油水不易分离,原油脱水难度逐步增 加 。常规的原油脱水工艺开始出现不适应状况并逐步加重,主要表现在 :①一、二次沉降罐效果变差, 原料油含水逐步升高 ,电脱水器效果变差 ,净化油含水上升。因原油脱水指标变差 ,导致站 内循环处理 量增大 ,整个脱水系统能耗明显上升 ;②联合站抗生产波动能力差 ,来液性质变化或站 内操作不稳极易 引起原油脱水紊乱现象;③ 由于油水沉降效果变差,脱水系统分离出去的污水含油高,加重了污水处理 站的处理负荷 。 1.2 污水处理系统 在注聚开发以前,采用 “自然除油、混凝沉降+压力过滤”工艺,全厂外输污水含油 48mg/L左 右,悬浮物 30mg/L左右 。大规模实施注聚合物开发 以后,该工艺明显不适应处理高含聚污水,除油、 除悬浮物效果变差 ,压力滤罐因水中含油高被迫停用 ,处理后的污水含油严重超标 ,细菌含量高,达不 [收稿日期]2012—05—12 [作者简介]孟德嘉 (1981一),男,2003年西安石油大学毕业,工程硕士,工程师,现主要从事地面集输技术管理工作。 第 34卷第 11期 孟德嘉等 :孤岛油田采出液处理工艺改进措施及效果 到注水水质要求 。水质差影响到注水 、注聚的开发效果 ,并对地面流程、注水井等至井口沿程设施造成 腐蚀 、堵塞 。 2 采取的工艺改进措施及效果 2.1 原油脱水 系统 2.1.1 进行联合站预分水工艺改造 采用 “三相分离器+破乳剂+净水剂”工艺替代 “两相分离器+破乳剂”工艺。首先采出液进站后 进入三相分离器 ,预先分离出大部分污水 (约 占总污水量 的85 )进入污水处理站 ,减少后端原油沉 降及脱水处理量。同时优选药剂,针对不同采出液筛选不同净水破乳剂配方,净水破乳剂投加在三相分 离器

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