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2008年伞国小型型铡生产技术交流会论文集
PLC与工业网络技术在轧钢穿水冷却系统中的应用
杨艳芹 阎志东王志牛海林鹏飞
(宣化钢铁集团有限责任公司 邮编:075100)
摘要:简要介绍了一小型车间热轧螺纹钢生产过程中穿水冷却的PLc自动控制系统的网络结构及其配置,PLc自动控制系统
和恒压供水的压力闭环控制等程序设计。及实际应用过程申的调整方法.
关键词:S7—300PLC;MPl网络;PROFlBUS—DP网;恒压闲环控制
1前言
小型轧钢J‘一小型车『白J针对当前的现状.本着“降本增效”的目的,将原有棒材微穿水冷却系统进行了设
备改造,新上一套穿水装置,由PLC控制增压泵起停及其管道阀门的开度,将五泵站来水打入上位水箱,通过
调节管路上阀门的开度来控制流量。保证阀门开度与阀门实际输出流量成线性关系,实现阀门入口处的水压为
恒定值。保证精轧成品钢快速冷却,达到精整冷床收集所要求的温度。从而提高螺纹钢的表面质量和材质强度。
实现了原有闲置资源的有效利用和减少合金原料的消耗。
2控制系统介绍
制~台变频器、软启动器.分别拖动l#增乐泉、2#软起动泵,其系统特点:模块化设计,坚固耐用,可靠性高,
灵活。画面形象逼真,能动态显示穿水工艺过程,并具有工艺参数设置及保存,查阅长达三月以上的历史数据
等功能。
3自动控制的实现
3.1控制系统的网络结构
为了实现对设备的分布控制和集中管理。系统采用了两层网络进行控制。咿I网和PROFIBUS—DP网。具体
可实现。并在PC中安装SIMATICNET软件及授权,实现了上位机通过MPI网与下位机PLc的通讯;上位机中的
备的分布式控制。
PLC
S7.300
PROFIBUS_DP
l撑泵变频器。 2撑泵软启动器
图一:控制系统的网络结构图
3.2控制系统的具体配置
主站:明l’J子S7—300PLC(CPU314—2DP)
从站:变频器、软启动器
总线传输:PROFIBUS—DP,RS485总线连接器。
PLC的开关鼙输入信号(无源信号)
a.电调阀:手动/远程
b.变频器:软启动器:运行、故障、远程
c. 1#一3#电调蚓:运行、故障
.49.
2008年令国小型型钢生产技术交流会论文集
PLC的开关量输出信号(24VDC继电器输出)
a.变频器、软启动器:起动、停止
b.1#一3#电调阀:起动、停I卜
PLC的模拟量输入信号(4—20mA)
a.红外测温仪、温度计:中轧/穿水后/冷床入口温度、来水温度
b.流量计:增乐泵出口水流量
c.变频器反馈值:O一50Hz
d.水压计:增压泵出口水压
e.电调阀值输入:l#一3#电调阀开度、总电调阀开度
f。变频器调速(调频率)
. PLC的模拟量输出信号
a.电调阀值输出:l#一3#电调阀开度、总电调阀开度
b.水压计:l#一3#电调flI;I出口水斥、总电调fIj;|水压输出
3.3控制系统的PLC柙序设计
由S7—300PLC控制的变频器、软启动器,分别拖动1#增压泵、2#软起动泵,运行前,五泵站的来水温
度、压力正常,1#变频泵、1#一3抖电调阀、及总电调阀均打到“远控”,电机的水泵进、出水阀门开到10—30
度,溢流阀门开到5一lO度(一般不调整),开启l#变频泵,预设定频率值≤50Hz,开启变频泵。运行稳定
后,调整变频电机频率到设定值。通过调整l#一3#阀、变频电机频率,达到所要求的流量、压力。
如1#变频泵I.:作不能满足要求,开启2#软启动泵,调整阀门流量的过程同上。这样通过调节管路
上阀门的开度大小来控制流量。实现阀门开度与阀门实际输出流量成线性关系,从而保证阀门入口处的水
压为恒定值。具体PLC远程自动控制程序框图及恒压闭环控制框图如下
j互)
l读取来水温度、压力数据jF常
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