冷冻箱制冷系统箱体结构的优化与工艺实验研究.docVIP

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冷冻箱制冷系统、箱体结构的优化与工艺实验研究 作者: 王瑞祥 朱启东 席勇 冷晓壮 关键字:冷冻箱 制冷 降低制冷器具整机的运行能耗,是家用电器制冷器具用户关心的问题之一,也一直是制造厂商及相关研究单位的研究课题。随着相关产品之国家能耗分级标准的颁布和实施,家用电器制冷器具的节能问题再次受到关注。我国冷冻箱制造厂多为中小型企业,产品型号众多,节能潜力尚大,如何充分利用企业现行生产条件,通过产品及生产工艺的有限度改造,使现有冷冻箱产品的整机运行能耗有较大幅度的降低,具有重要的意义。1 原产品的基础试验及分析 经过对三台原产品的基础试验发现原机存在如下不足:制冷系统回气有严重的结霜现象;顶盖中缝处有结冰现象;制冷系统内工质流动不稳定(压缩机工作周期内,同一测点的工质状态波动明显且变化无规律);冷凝器面积够大,但制冷系统节流前的工质过冷度不足;箱体内部温度分布不均度较大(其中垂直温度梯度高达10,靠经门体处X方向及Y方向上的温度不均度达2.6,靠经箱底处X方向及Y方向上的温度不均度达2);工质在蒸发器末端至压缩机吸气口之间温差过大即制冷循环中的实际无效过热现象严重导致能量损失偏大。原机运行稳定后的实际工况见表1。对应的R12工质在莫瑞尔热力实际循环图上各状态点的热物理参数见表2。从而得到在实际运行工况下理论循环的比功h2-h1'=241.1-189.5=51.5kj/kg 理论循环的有效制冷量: h1-h3=157.8-48.6=109.2kj/kg 理论循环能效为109.2/51.5=2.12从原产品的基础试验数据中得到压缩机稳定运行时的电机输入功率为143W从而得到压缩机稳定运行时的工质的实际循环流量为P/(h2-h1')=2.78g/s.   由于压缩机在实际运行工况下工质的理论循环流量为  Vth/v1'/k=5.74 g/s,   从而得到压缩机在实际运行工况下的实际输气系数为0.484由此得到:  实际能效比为2.12X0.484=1.026 2 制冷系统优化及其热力学计算 2.1 系统优化及其对整机节能的贡献   对原产品的制冷系统进行优化调整使调整后的产品在运行稳定后的工况为表3。对应的R12工质在莫瑞尔热力实际循环图上各状态点的热物理参数为表4。   从而得到新的运行工况下理论循环的比压缩功:  h2-h1'=230.6-181.6=49kj/kg  理论循环的有效制冷量:  h1-h3=157.8-46.7=111.1kj/kg  理论循环能效为111.1/49=2.267  实际能效比为2.267X0.484=1.097  压缩机在此工况下工质的理论循环流量为:  Vth/v1'/k =6.01g/s  压缩机在实际运行工况下得输气系数按照0.484计工质的实际循环流量为2.91g/s   由此制冷系统调整后的节能幅度(即纯粹由制冷系统调整对整机节能的贡献)预计为  (1.097-1.026)/1.026=0.0695(即6.95%) 2.2 系统优化及其对两器材料节省的贡献 2.2.1 冷凝器   制冷系统调整前后的冷凝器有效换热面积比为:  [(241.1-48.6)/0.2043]/[(230.6-46.7)/0.195]=1.01   制冷系统调整前后的冷凝器实际换热面积比为 :   (241.1-48.6)/(230.6-46.7)=192.8/183.9=1.05   考虑到结构布置对冷凝器实际换热面积的影响 制冷系统调整前后的冷凝器实际面积比为: [(192.8/9.2)/ 183.9/12.0]=1.37   即表明系统调整后冷凝器实际面积可以节省:   (1.37-1)/1.37=0.27 (即27%)   考虑到冷凝器工艺布置条件,本次改型调整后,冷凝器实际面积减少为25%。 2.2.3 蒸发器   系统调整前,冷凝负荷与蒸发负荷之比:  ψ= Qc/Q0= qc/q0 =(241.1-48.6)/(157.8-48.6)=1.76   系统调整后,冷凝负荷与蒸发负荷之比:  (ψ= Qc/Q0= qc/q0 =(230.6-46.7)/(157.8-46.7)=1.66   制冷系统调整前后的蒸发器实际面积比为:  (1. 37/1.76)/(1/1.66)=1.29   即表明系统调整后蒸发器实际面积可以节省:  (1.29-1)/1.29=0.22(即22%)   考虑到蒸发器管路工艺布置的便利改型样机制作时实际节省蒸发器铜材16.7%按长度计算。 表1  蒸发温度 冷凝温度 过冷温度 有效过热 吸气温度 -30 40℃ 34℃ -20℃ 33℃ 表2 状态参数 T PKpa VM3/kg H(Kj/Kg)

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