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挖掘机液压系统故障分析.pdf
一④中阖投俺z程2002.2 故障分析
我公司二丙烷脱沥青
装置增压泵为多级离心泵,
投产期间故障频繁,影响安
全生产。 .~辫蒸 ~蓐鬻一一羁藏蘸露黔麟麟 瓤毯:i!;;然麓 ~臻辫
主要设计参数为:流 熬一
量:276m3/h:泵送介质:
含轻重脱油丙烷溶剂;介质
【摘要】二丙烷增压泵因泵送介质密度与原设计不符,造成泵的实
密度:0.341;扬程:340m;
际轴向力超过设计轴向力,导致泵轴承、平衡盘及机械密封故障。
入口压力:3.8MPa。
【关键词】故障 轴向力 原因
一、主要故障
1.单机水运时,泵后
端密封腔温度上升较快,有汽化现象。 三、故障处理
2.试车期间,泵起动5min左右,后端密封腔平 1.将平衡盘端面与盘座间隙放大到大于弹簧碟片
衡管根部温度急剧上升,高于入口温度,解体检查发 总压缩量。
现平衡盘与盘座严重磨损。 2.安装入口过滤网,防止杂物进入泵体及泵抽空。
3.正常运行时,密封油起冷却和隔离密封作用, 3.关闭外供氮气阀门,蓄压罐与密封腔压力保持
此时蓄压罐压力应高于泵入口压力0.2~0.3MPa。而投平衡。
运时后密封明显外泄漏,前后蓄压罐压力密封的液位 采取以上措施后,解决了后密封腔温度过高、平
无法维持。 衡盘磨损的问题,机泵连续运行时间大大延长,装置开
4.电流高于额定值。 工正常。但发现轴承箱机油发黑、温度过高。虽频繁
二、故障原因 换油,仍无法解决,并发生抱轴故障。
1.泵送介质密度远大于设计值,使泵进出口压 经对有关设计数据分析并校核后,采取降低泵扬
差大于设计值,过大的轴向力使平衡盘与盘座磨损。 程,拆除后两级叶轮,恢复平衡盘与盘座的原装配间
2.平衡盘问隙增加后,自动平衡装置失去平衡 隙等措施,取得明显效果。
能力,轴承负荷增加,寿命降低。 作者单位:新疆独山子石化公司机动处
3.轴向力使双端面机械密封内外侧弹簧压缩量 通信地址:新疆自治区独山子
发生变化,导致密封泄漏。 邮 编:833600
2.检测液压系统压力。当输入扭矩、转速、
机械效率一定时,油泵压力和容积效率应当成正
比变化,而容积效率则主要取决于内泄漏量,油
泵压力与内泄漏量也成正比关系。加藤挖掘机液
■杨泳庚 张 坚 压系统由两个斜轴式变量柱塞泵(提供液压系统
动力)与一个作为挖掘机液压压力源的导向齿轮
日本加藤HD一900VII型挖掘机系全液压传动, 泵组成。拆开柱塞泵,发现配流盘和阀体接合面严重
整机配合紧凑,操作灵活。使用一段时间后故障频
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