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第2期 中 氮肥 No.2
2015年3月 M—Sized Fertilizer Mar.2015
NitmgenousProgress
1OOkt/a双加压法稀硝酸装置改造及优化总结
黎志敏
(杭州龙山化工有限公司,浙江杭州311228)
[摘要]针对杭州龙山化工100
k∥a双加压法稀硝酸装置存在的低压反应水冷器列管泄漏、废热锅
炉爆管和夏季产量偏低等问题和不足,通过一系列的改造及优化,取得了良好的效果,可为业内企业提供
借鉴。
[关键词]双加压法;稀硝酸装置;低压反应水冷器;废热锅炉;脱湿装置;优化改造
111.26
[中图分类号]TQ [文献标志码]B[文章编号]1004—9932(2015)02—0040—04
近年来,双加压法硝酸工艺以其氨耗低、铂 mm×
用,2a后,每次停车检查都会发现担5
2
耗低、成品酸浓度高和尾气中NO。含量低等优 mm换热管有不同程度的泄漏,在多次对管板
点,逐渐成为我国硝酸行业的主要生产工艺。杭 和换热管进行焊补后,原总共822根换热管已经
州龙山化工有限公司有1套100k∥a双加压法稀 焊补封堵了120余根,换热面积下降约15%,
硝酸装置,2010年4月投运,生产过程中出现
造成低压反应水冷器出口NO:温度由37℃上升
了如低压反应水冷器列管易泄漏、废热锅炉爆管 到42~45℃,影响到后工序NO;压缩机的提压
及高温季节装置产量偏低等问题和不足,针对出 效率,而且部分泄漏的稀硝酸进入壳程后还加速
现的问题,采取了一系列的改造和优化措施,以 了碳钢设备和管线的腐蚀。
下就相关改造及优化作一总结。 1一腐蚀原因分析’
l低压反应水冷器改造 1.2.1温差应力腐蚀
低压反应水冷器的换热管与管板之间采用常
1.1 改造前设备的运行状况
规的贴胀+强度焊接形式,胀管处管壁减薄及焊
400
咖l mm低压反应水冷器2010年4月投
接容易造成残余应力,而设备入口处的NO。气
[收稿日期]2014—11—14 体温度高达170℃,循环冷却水的温度约30℃,
[作者简介]黎志敏(1981一),男,浙江杭州人,工程师。 两者温度相差较大,过大的温差应力极易造成换
“三级过滤”制度及“七定”制度)。 以解决,延长了润滑油的使用寿命,润滑油运行
5000
h以上才进行更换,1a只需更换l一2次,
4改进效果
550~7
仅需费用3 100元,每年能为公司节约费
450~78
2012年对高压泵油加热器控制逻辑进行修用67
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