100 kta双加压法稀硝酸装置改造及优化总结.pdfVIP

100 kta双加压法稀硝酸装置改造及优化总结.pdf

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第2期 中 氮肥 No.2 2015年3月 M—Sized Fertilizer Mar.2015 NitmgenousProgress 1OOkt/a双加压法稀硝酸装置改造及优化总结 黎志敏 (杭州龙山化工有限公司,浙江杭州311228) [摘要]针对杭州龙山化工100 k∥a双加压法稀硝酸装置存在的低压反应水冷器列管泄漏、废热锅 炉爆管和夏季产量偏低等问题和不足,通过一系列的改造及优化,取得了良好的效果,可为业内企业提供 借鉴。 [关键词]双加压法;稀硝酸装置;低压反应水冷器;废热锅炉;脱湿装置;优化改造 111.26 [中图分类号]TQ [文献标志码]B[文章编号]1004—9932(2015)02—0040—04 近年来,双加压法硝酸工艺以其氨耗低、铂 mm× 用,2a后,每次停车检查都会发现担5 2 耗低、成品酸浓度高和尾气中NO。含量低等优 mm换热管有不同程度的泄漏,在多次对管板 点,逐渐成为我国硝酸行业的主要生产工艺。杭 和换热管进行焊补后,原总共822根换热管已经 州龙山化工有限公司有1套100k∥a双加压法稀 焊补封堵了120余根,换热面积下降约15%, 硝酸装置,2010年4月投运,生产过程中出现 造成低压反应水冷器出口NO:温度由37℃上升 了如低压反应水冷器列管易泄漏、废热锅炉爆管 到42~45℃,影响到后工序NO;压缩机的提压 及高温季节装置产量偏低等问题和不足,针对出 效率,而且部分泄漏的稀硝酸进入壳程后还加速 现的问题,采取了一系列的改造和优化措施,以 了碳钢设备和管线的腐蚀。 下就相关改造及优化作一总结。 1一腐蚀原因分析’ l低压反应水冷器改造 1.2.1温差应力腐蚀 低压反应水冷器的换热管与管板之间采用常 1.1 改造前设备的运行状况 规的贴胀+强度焊接形式,胀管处管壁减薄及焊 400 咖l mm低压反应水冷器2010年4月投 接容易造成残余应力,而设备入口处的NO。气 [收稿日期]2014—11—14 体温度高达170℃,循环冷却水的温度约30℃, [作者简介]黎志敏(1981一),男,浙江杭州人,工程师。 两者温度相差较大,过大的温差应力极易造成换 “三级过滤”制度及“七定”制度)。 以解决,延长了润滑油的使用寿命,润滑油运行 5000 h以上才进行更换,1a只需更换l一2次, 4改进效果 550~7 仅需费用3 100元,每年能为公司节约费 450~78 2012年对高压泵油加热器控制逻辑进行修用67

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