300×104ta催化裂化装置分馏塔顶油气冷却系统的优化.pdfVIP

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======詈詈毒============篁==爿 300X104 t/a催化裂化装置分馏塔顶油气冷却系统的优化 胡海兰赵捷(兰州石化公司研究院) 摘要 某石化公司重油催化裂化装置对空冷进行更换,并结合低温换热网络现状,在装置 大检修期间,对分馏塔顶冷却系统进行改造优化,以解决分馏塔顶冷却能力不足的问题,并改 造调整装置低温换热网络,降低装置能耗,取得了较好的效果,可使装置能耗显著降低。年节 4 37 7×10 43 约标煤1.6 t,带来效益1 0万元。 关键词 重油催化裂化装置 油气冷却 分馏塔顶 D0I:10.3969/i.issn.2095-1493.2015.003.009 某石化公司的300×104t/a重油催化裂化装置 由于富气压缩机入口温度的瓶颈,操作上需尽可能 降低换热水返罐温度,从而降低E202/1—6换热水 后,为了保证气分装置用水条件,设置了蒸汽加热 侧温度,提高分馏塔顶冷却系统冷却效果,同时造 器(E一513),用1.0MPa蒸汽加热换热水供水。经 成催化装置换热水终温下降,气分装置E513需要气分取热后,如果换热水回水温度较高,可通过板 使用大量低压蒸汽对换热水进行加热,能效利用非 框冷却器(E一212/1~8)将回水冷却,然后再送人 常低。为消除该生产瓶颈,对空冷A一201进行更换热水罐(D一208)形成循环。 换,并结合装置低温换热网络现状,由北京设计院 分馏塔顶油气空冷器A二20111~28为干湿联合 重新设计核算,在2011年7至8月装置大检修期空冷,自2003年7月装置首次开车投产后,随着运 间,对分馏塔顶冷却系统进行改造优化,以解决分 行周期的不断增加,实际生产中,管束外部翅片管 馏塔顶冷却能力不足的问题,并改造调整装置低温 结垢、管束翅片脱落严重、风机运行效率下降且故 换热网络,降低装置能耗。 障率高,同时空冷器之间间距小,存在互相抢风现 1 优化流程 象,致使空冷冷却能力严重不足,造成分馏塔顶冷 后温度持续超出工艺卡指标上限(30—48℃),最 300×104 t/a重油催化裂化装置分馏塔油气自分 高温度达到55cC。虽然车间采取诸多调整措施: 馏塔顶流出后,先经分馏塔顶油气一换热水换热器 包括除盐水代替软化水作为空冷用水;制定空冷风 E一202/1—6与换热水换热后,进入分馏塔顶油气空 机检查台账,及时联系维修公司维护;降低换热水 冷器A一201/1~28,冷却后进入分馏塔顶油气分离 温度来降低空冷入口温度;定期对空冷偏流进行调 器D一201进行气液分离,气体经富气压缩机进行压 整;联系施工单位用水冲洗管束外表面等措施来解 缩后进入吸收稳定系统,液体粗汽油经泵加压后送 决分馏塔顶冷后温度高的问题,但效果有限,分馏 往吸收稳定系统进一步分离。 塔顶冷后温度依然维持在50~55℃之间,使得气 E一202/1~6取热介质为装置换热水,该系统主

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