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轧 钢 2005年8月.第22卷·第4期
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控轧控冷工艺对低碳贝氏体钢组织性能的影响
李国彬,刘昌明
(武汉钢铁股份有限公司,湖北武汉430083)
摘要:通过在中厚板轧机上进行的控轧控冷工艺试验,研究了不同控轧控冷条件对低碳贝氏体钢DB685
组织和性能的影响,得出增大变形量可得到细小均匀的晶粒组织,使钢材的强韧性提高;增大轧后冷却速
度能有效地提高钢板强度。并提出了工业生产DB685钢的控轧控冷工艺参数:终轧温度≤850℃,轧后冷
却速度≥5℃/s,终冷温度≤650℃。
关键词:低碳贝氏体钢;DB685;控轧控冷工艺;组织和性能
中图分类号:TGl42.1;TG335.5文献标识码:A
Influenceofcontrolledandcontrolled onmicrostructure
rolling coolingtechnology
and oflow-carbonbainiticsteel
performance
LI
Guo-bin,LIUChang—ming
IronSteel
(Wuhan Co.,Ltd.,Wuhan430083,China)
Abstract:Theinfluencerulesofcontrolledandcontrolled onmicrostructureand
rolling coolingtechnology perfor—
manceoflow—carbonbainiticsteelareobtainedthetestonthe milI.The ofin—
by heavyplate parameters
technology
fin—
DB685steel,whichare after and
dustryproducing finishingtemperature≤850。,coolingspeed roiling≥5℃/s
forward.
ishingcoolingtemperature≤650℃。areput
bainitic andcontrolled
words:low-carbonsteel;DB685;controlled
Key rolling cooling
and
performance
0.028mm,样本边部减薄量大于0.1mm的比例作辊的辊型磨损趋势,因而能准确制定出钢板厚
由11.1%降为3.9%,其中小于0.05mm的比例控目标参数,提高了厚控精度,负偏差轧制普及
由55.5%升至85.5%;再者,钢板楔形度有一
率和利用率得以提高,2001年因厚度不合改判、
定改善,楔形度平均值由0.043ram降为因板形不良至废的钢板,比应用前下降46.6%。
0.002mm,波动范围由0.740mm降为(4)成材率升高。由于钢板凸度减小,理论
0.572mm,样本楔形度大于0.1
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