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装泊流量、累积量自动控制的改造.pdf

装泊流量、累积量自动控制的改造 JLJLJLjLjLj—女—受—寞—寞—羹—叠—奠—受—受—●—羹—受—寞一奠—羹—寞一女—奠一叠—受—鼻—寞,、.屯—屯.免 ◎广州港新沙港务公司 李 斌 摘要广州港新沙港务公司的5台斗轮机,长期以来不能自动控制其取料量,所以经常造 成取量过多,使大量的煤积压在分配煤仓,对清理工作造成极大困难,也严重影响了生产的正常运 转。因此,我们结合斗轮机、中控室的实际情况对其进行了技术改造,取得了良好经济效益。 关键词流量累积量 自动控制 中控室通过现场总线通信和数据交换,因此 1问题的提出 我们可以把电子秤采集到的数据,通过总线 随着煤炭吞吐量的大幅增长,2000年、传达到中控室,操作员可以通过Mv850人 2001年我公司分别达到833万吨和971万 机界面观察和设定取料总量,并通过单机子 吨,其中2000年装泊400万吨。由于斗轮机 程序实行对取料总量和最大流量的自动控 上没有流量、累计量显示,司机很难掌握流量 制。因此,我们只增加一台电子秤,其他通过 的大小,造成B(汐和BClO过载和分配煤仓现有设备进行技术革新,实现累积量和流量 余煤过多,这样一来就停机频繁,分配煤仓放 的自动控制,解决了生产上的瓶颈问题。 料时间长,严重影响了生产,使装驳效率低 3电子秤的选择 下。2001年1—5月份的装驳效率为225吨 刎、时,仅为设计能力的45%;也影响了公司 经比较我们选择了徐州拉姆齐公司生产 的声誉,同时把几十吨的煤堆放在装船泊位 的M,T200卜17型电子秤。由于该电子秤 上,再用铲斗车装到自卸车上运到堆场,既造 的计量精度达O.25%,完全可以满足公司内 成装船泊位环境较差,又使清煤人员整天疲 部对计量精度的要求;同时该电子秤的称重 于奔命,浪费了大量的人力、物力。所以运输 装置比较特殊——为四托辊双杠杆结构,采 效率低下已成为影响生产的瓶颈。经分析我 用两只高稳定性、高精度的拉式电阻应变片 们认为产生这种现象的主要原因是:斗轮机 传感器,外侧支承采用无摩擦耳轴支点,这种 无法控制取料量,因此只有解决斗轮机的取 全封闭结构具有防潮、防震功能,速度检测采 料问题,才能从根本上解决以上问题。在这 用非接触式(用接近开关检测速度)从而保证 种情况下,公司于2001年投资40万元购置 了检测的准确、可靠。这些特点非常适合斗 电子秤,对斗轮机装泊流量、累积量自动控制 轮机堆取料时左右、上下摆动的工作状况;况 进行了改造,并且获得了成功。 且该秤具有自动零点标准、自动间隔校准、故 障自诊断、故障报警、多点线性补偿、斜度补 2方案及可行性分析 偿等功能;而且在价格上与其他同类产品相 由于斗轮机各单机具有PI。C功能,且与 比也有一定程度的优势。所以我们选择了该 14(9462) 万方数据 科研与技革 种电子秤。 REG)的61号端就得到一组随脉冲变化的累 4流程控制图及累积量、流量程序图

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