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35KV变电站设备常见故障分析及维护.pdf

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工程技术 关于矿山露天爆破效果的分析 刘广伟 中铁十九局集团国际建设分公司 摘要:产生根底及大块的原因往往是紧 石区域,选取的各自由面的抵抗线比值不尽 法,即每孔孔底采用偶合装药(线装药密度 密联系的,尤其由于根底的产生,必然伴随 合理,以及这些钻孔的超钻深度不匹配;在 8kg/m),中、上部采用80mm的筒药(不偶 大量的大块产生。因此应采取措施改善矿山 同一批次炮孔中,前边是原生矿,后边(排) 合系数K=1.3,线装药密度5kg/m),分2~4 露天开采爆破效果。 是风化矿或半风化矿,炮孔穿在后者的岩性 段装药,既保证爆破质量又适当降低炸药单 关键词:原因 效果 措施 中;或者同一个炮孔上部是半风化矿、风化 耗。根据每批炮孔中炮孔的类型、装药量及 矿,下部是原生矿,爆破时炸药产生的高 装药结构又分为正孔、头排孔、辅助孔、缓 前言 温、高压气体沿着薄弱面冲出去,在硬岩根 冲孔、减震孔等不同类型。 在矿山露天开采中,爆破的最终目的, 部很容易形成根底。孔间距、孔排距过大, 4.2提高穿孔质量。提高爆破质量,必 应在充分满足露采爆破安全及矿山开采强 这种情况一般存在于某一炮孔装不下药或者 须从穿孔质量、穿孔精度抓起。严格管理, 度、总体布局的前提条件下,力求降低大块 拒爆,使后排或者邻近炮孔爆破时爆生气体 制定严格的炮孔质量管理、考核体系。每个 率与根底率,为采装作业提供优质合格的爆 沿着最小自由面或弱面过早泄露,产生大块 炮孔都必须严格按工艺标准穿孔、护孔;同 堆。然而,由于被爆矿岩的物理力学性质、 和根底。炮孔超钻深度不匹配,炮孔孔底不 时,每批炮孔穿完后,工程技术人经过严格 地质构造,爆破器材、爆破参数、爆破技术 处于同一近水平面上。由于顶盘工作面不 的验收,对不合格的炮孔要掏通、重穿,完 的应用状况,环境状况及施工质量与管理水 平,有些孔达不到足够超钻,对于垂直孔排 全合格后才允许装药放炮;此外,针对以往 平等因素的影响,提高露天爆破质量是一项 间微差,前排(段)孔若没有足够超钻,后排 炮孔质量难以达到要求的问题,改倾斜孔为 较为复杂、艰巨的课题。 孔留下根底的可能性极大。采用压碴爆破 垂直孔,炮孔合格率大幅提高,为爆破作业提 1.矿山露天开采爆破大块产生的原因 时,因压碴高度过高和厚度过厚,致使爆区 供了较好的爆破洞穴。 由于矿石难爆及矿体呈“块体状”,尽 内矿石移动距离较小,爆堆过高、过挤,大 4.3提高起爆系统的可靠性。为了提高 管经过多年的努力,大块率和根底率居高不 块铲不动,人为造成不是根底的根底。产生 整个起爆系统的可靠性,采用“复式闭合回 下一直是困扰露天矿山生产的一大难题。大 根底的部位,主要取决于炮孔质量、装填质 路”,即前后两段(排)在两端及中部各并联 块产生的原因是:爆生气体易从张开性裂隙 量、拒爆现象等,可产生于爆堆的任何部位 两发导爆管实行孔处延时、传爆。大大降低 面泄漏,造成炸药能量利用率不高,串段、 当中。 了孔内、孔外拒爆现象的产生,它具有操作 拒爆概率增加;同时,造成穿孔机钻杆经常 4.改善矿山露天开采爆破效果的措施 简便、机动灵活、适用性强等特点,对改善 被卡,影响了穿孔进度和炮孔的质量,致使 4.1优化爆破设计。每批爆破前,必须 爆破质量、降低爆破震动、减少炸药单耗、 装填质量难以保证;此外,爆破技术与爆破 查清爆区矿岩特性、地质构造,根据地形、 增加一次起爆药量等都有积极作用。 参数的选取有待进一步地提高,以及环境因 生产进度等具体情况,确立起爆方向、爆破 4.4应用控制爆破技术。

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