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旋流燃烧器低氮改造后de燃烧优化调整期刊文献.pdf
第 46卷第 3期 锅 炉 技 术 Vo1.46,NO.3
2015年 5月 B0ILER TECHN0L0GY May.。2015
旋流燃烧器低氮改造后的燃烧优化调整
王小华,陈 敏,牛国平,陈宝康
(西安热工研究院有 限公司苏州分公司 ,江苏 苏州 215011)
摘 要 : 大修期间,某 电厂对 2号锅炉进行 了低 NO 燃烧系统改造 ,为了将锅炉调整到最佳 的运行状态 ,进
行了改造后的优化调整试验 。结果表 明:燃烧优化调整后 ,燃用印尼煤种、额定负荷下的N0 排放浓度为 347
mg/m。,与改造前相 比,降幅达 5O.4 ,达到了改造 的预期 目标 ;同时,烟气 中CO排放浓度大幅降低 ,有效地
减缓 了炉 内还原性腐蚀和结焦 ,锅炉热效率提高了约 0.74个百分点,燃烧优化调整工作取得 了显著的成效 。
关键词 : 低 N 燃烧器 ;CO排放浓度 ;锅炉热效率 ;优化调整
中图分类号 :TK223.23 文献标识码 :B 文章编号 :1672—4763(2015)03—0070—05
表 1 锅炉设计性能参数
0 前 言
某电厂装备 2×390Mw 亚 临界燃煤发 电
机组 ,锅炉是 由美 国福斯特 惠勒 能源公司与西
班牙福斯特 惠勒分公司联合设计 ,西班牙制造
的亚临界压力 、自然循环 、平衡通风燃煤汽包锅
炉 。锅炉采用 FW 公司早期 的双调风旋流燃
烧器与燃尽风系统 ,额 定负荷 、习惯运行工况
下 ,锅炉 NO 排放浓度约 700mg/m。,该排放浓
度 已无法满足环保要求和 国家的火力发 电政策
的要求 [1]。
为响应国家 “节能减排”政策号召,该 电厂对
说明:BMCR和 ECR工况即锅炉最大连续蒸发量工
2号锅炉进行低 N 燃烧系统改造。为了将锅 况和额定蒸发量工况 。
炉调整到最佳的运行状态 ,进行了改造后的燃烧
1.2设计煤种煤质参数
系统优化调整试验 。目前 ,国内针对该类型机组
该锅炉设计燃用印尼平南煤种 ,其煤质特性
改造后的调整经验 尚浅,本文 的研究工作对即将 参数如表 2所示 。
开展的同类 型机组改造后 的调整具有一定 的参
表 2 设计煤质参数
考意义 。
项 目 设计煤种
1 设备概述 (Mt)/
(A )/
w(V )/
1.1锅炉设计性能参数
( )/
2号锅炉是 由美 国福斯特 惠勒能源公司与 (H )/
西班牙福斯特惠勒分公司联合设计 ,西班牙制 (O )/
(N )/
造的亚临界压力 、一次再热 、自然循环 、平衡通
w(S)/%
风燃煤汽包锅炉 。
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