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精盐水氯化钠含量降低的原因分析和解决措施

精盐水氯化钠含量降低的原因分析 和解决措施 近期化盐工段精盐水氯化钠含量持续降低,指标310-315g∕l,目前是304g∕l,影响生产的正常进行,经跟踪监测,原因分析总结如下: 硫酸根的影响 在电解饱和食盐水制烧碱的生产工艺中,对入槽精盐水中的硫酸根离子的指标有一定要求,入槽精盐水SO42-指标小于5g∕l。因为市场因素,蒸发生产45%碱的比例越来越大,而碱液中的 Na2 SO4的溶解度随NaOH含量的增加而减小,SO42-随回收盐水进入精盐水中,使硫酸根离子的浓度在生产系统中越积越高,现在精盐水中SO42-含量已达9 g∕l,入槽精盐水中SO42-含量10 g∕l左右时,将使槽电压升高、电流效率降低,严重影响生产,须在现有蒸发和化盐工艺的基础上新增除SO42-的工艺,使生产正常稳定运行。 硫酸根在隔膜法中主要有两大危害。 1、对电解的危害 入槽盐水中SO42-含量较高时会在电解过程中阻碍Cl-放电,促使OH-放电,造成氯中含氧增加,SO42-含量高时,SO42-本身在阳极放电,产生氧气,Cl2纯度降低,从而影响树脂厂合成工段的稳定。由于SO42-的积累含量过高使NaCl溶解度降低,含量达到10g∕l以上时溶解度降低明显,因为随着SO42-含量的升高,会带入同等质量的Na+,从而使NaCl饱和度下降,最终使入槽盐水NaCl质量浓度低于300 g∕l,导致盐水的电导率下降,副反应增加,槽电压升高,电流效率下降。 2、对蒸发的影响 SO42-浓度过高会影响电解液的蒸发和浓碱的沉降效果,尤其在冬季气温比较低的时候,会析出Na2 SO4,从而使碱的颜色发白、发浑,严重时还会堵塞管道,影响正常生产。 二、硝酸根的影响 通过分析化验,在目前的精盐水各项指标含量下,加入硝酸根离子有5g∕l时,氯化钠含量降低约3g∕l。片碱生产每月加入的硝酸钠有1吨左右,而硝酸根离子很可能随洗锅水进入蒸发工段,进入精盐水,降低氯化钠溶解度。 三、我厂的实际情况和应对措施 1、根据脱除SO42-的几种方法,结合公司的实际情况,BaCl2法还是比较切合实际,容易实现,所以建议采用Ba盐法除SO42-。 脱出SO42-需购买固体BaCl2物质,利用纯碱配制槽作为BaCl2配制槽,用水溶解BaCl2制备15-20%的BaCl2溶液,然后用恢复好的2#碱泵作为BaCl2溶液的输送泵,将其溶液打至化盐桶楼顶闲置的两个2.2m3的储罐内作为BaCl2溶液高位槽,利用液位差将BaCl2溶液加到化盐桶的折流槽,产生的BaSO4在反应桶内反应沉淀,在澄清桶内进一步沉淀,利用现有的盐泥排放系统排除沉淀物。 2、片碱洗锅水不能进入系统 片碱工段为保持生产效率,每月约洗锅22口,片碱工段有12组炉,开11备1,每月产生约50立方米、60g∕l的洗锅水,折百碱约3吨。锅底液中含有熬制96%碱积存下的硫酸钠、硝酸钠、铁离子等杂质,随着连续生产,洗锅水打入蒸发进入系统,导致精盐水中氯化钠溶解度下降,电槽电效、使用寿命下降。 用96%次品碱兑50立方米60g∕l洗锅水提浓,供给树脂分厂氯气吸收池用碱,如果提浓至30%,需用96%次品碱17.7吨,如此每月将产生70吨30%碱。因树脂分厂氯气吸收池正常生产每月用30%碱,约36吨,考滤先不进行。 ⑵、每月安排在2天内集中洗锅,可以将蒸发工段的一个100立方米30%碱罐腾出用于存放洗锅水,固定用一组炉子浓缩,每月突击将存下的洗锅水提浓至30%的碱,⑶约10吨,用吊泵打入碱车送至树脂分厂次钠旁的碱槽内备用。(后附工艺改造图) 3、原盐是硫酸根进入的根源,青海盐硫酸根含量小于0.3%,而和彤池硫酸根一般在含量0.5-0.6 %之间。建议加大青海盐的用量,以减少氯化钡的投入量。 4、增大30%碱的销售量,带走更多的硫酸根,降低系统中的硫酸根含量。当每个月销售量在600吨时,可以平衡生产。 氯 碱 厂 2008.04.28

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